日前,酒鋼能源中心發電一分廠鍋爐專業技術攻關人員歷時10多天同心協力、攻堅克難,終于成功解決了熱力站布袋除塵器輸灰系統管道彎頭磨損難題,有效提高了設備可利用系數,降低了檢修工勞動強度。
能源中心發電一分廠熱力站布袋除塵器輸灰系統自投產以來,一直使用的是普通管道和成品防磨彎頭,日常生產中頻繁被高速含灰氣流磨穿。且其平均使用壽命只有2年,現設備運行周期已達3年以上,一旦發生泄漏,不但會造成環境污染影響人員健康,同時會造成除塵器嚴重壓灰、跑灰、輸灰不暢及布袋燒損等。
針對以上現狀,發電一分廠從輸灰系統管道彎頭的材質、結構及壓力分布等方面入手,通過研究探討決定對輸灰管道彎頭內壁進行優化,并用陶瓷防磨涂料預制輸灰系統管道彎頭進行替換。
耐磨陶瓷涂料是一種新型的水性無機涂料,涂裝后通過低溫加熱方式固化,形成性能和陶瓷相似的絕緣涂抹層,達到絕緣、防磨、抗腐蝕的目的,無污染,具有極高的機械強度、剛度和優良的韌性和抗震性,環境相容性好。
熱力站3臺鍋爐共有三條輸灰管道21個彎頭,使用陶瓷絕緣涂料防磨工藝對輸灰管道進行防磨處理,每年可節約材料費用10185元。此外,通過對輸灰彎頭內壁優化,不但可以防止因輸灰管磨損造成的泄漏,保證現場環境及檢修人員健康,同時可避免泄漏造成的除塵器嚴重壓灰、跑灰、輸灰不暢甚至燒損布袋等事故。