今年上半年,首鋼冷軋公司經營生產趨勢向好;共計完成產量75.93萬噸,重點客戶整單兌現率、整體訂單兌現率均實現歷史最好水平。連續三個月供寶馬產品質量ppm值為0,連續五個月達到寶馬質量目標,達到歷史最好水平;被長城汽車評級為1級供應商(最高級);完成北京奔馳小批量供貨,其中90%為高強鋼,鍍鋅DP780鋼種實現首次正式應用;順利完成2000噸出口合金化汽車板生產,產品表面、性能均合格,系首鋼首次出口合金化汽車板;連退線突破產線設計能力,成功完成980DP鋼種生產,具備了980DP高強汽車板小批量供貨的能力;日系認證取得突破:本田完成440級別及以下連退板的認證,獲得本田新車型發包的競標資格;完成供北京現代SGACEN鋼種小批量認證,下半年有望實現批量供貨。
冷軋公司通過開展“攻堅克難保生存,我們怎么干”職工大討論活動,進一步增強職工責任意識、問題意識、目標意識,樹立完成全年任務信心。上半年,加大推進內部改革力度,制定下發了《冷軋公司2016年度轉型提效工作方案》,采取分解任務指標,逐級承包做法,將轉型提效指標分解落實到各單位。在機構調整方面,將動力作業區、電力作業區劃歸能源環保部,模擬市場運行;將辦公室、黨群工作部、人力資源部、運營改善部整合為綜合管理部;將鍍鋅作業區、連退作業區整合為熱處理作業區;將客戶服務部劃歸技術質量部管理;將生產作業區的設備點檢人員劃歸維檢作業區;將銷售公司派駐人員固化到冷軋生產班組。將公司組織機構壓縮為8部4作業區,與調整前11部1室7作業區相比,精簡了3部門、1室、3個作業區。
通過強化遷順一體化組織、狠抓產線一檢合格率、以零故障恒帶速為目標提升有效作業率、發揮重卷機組產能等舉措,5月份實現結轉量在5000噸以內。上半年,非計劃停機同比減少142小時,月均67.5小時,同比減少23.5小時,月均比先進企業(寶鋼五冷)低28.5小時。酸軋線及各重卷機組充分利用計劃停機時間消除設備隱患,非計劃停機時間呈現出明顯降低趨勢,尤其是重卷機組4、5、6三個月非計劃停機時間為零,實現零故障率。連退線及兩條鍍鋅線非計劃停機呈現不規律性,設備運行不穩定,尤其是進入6月份后隨著天氣溫度的升高,電氣故障增多,共發生電氣故障13次,對此,設備專業及作業區需加強平時的日常點檢巡檢工作,及時消除隱患,同時充分利用檢修,提高設備精度,保暑期設備的穩定運行。