隨著鋼鐵行業的不斷發展,通過自我調整,滿足客戶的個性化需求已是大勢所趨。為此,該廠1700生產線高度重視提升SAE1006的寬度控制精度工作,該廠生產技術科組織計算機室等相關車間對2014~2015年生產的所有SAE1006的上萬條數據進行分析,并做出提高出口產品寬度精度攻關的方案。計算機室開發的頭尾短行程補償程序,有效地解決了頭尾窄尺的問題,為整體寬度調整奠定了基礎。他們還根據生產實際情況,及時優化模型參數,使得在換鋼種、換規格時,減少對下一個鋼種、規格的影響,從而避免寬度出現整體超差的問題,并制訂寬度不合的調整操作步驟,方便生產運行人員快速做出調整。與此同時,通過該廠生產技術科與用戶技術交流時探討和了解實際使用情況,對SAE1006控制目標寬度進行逐步調整。2015年12月~2016年2月供韓國東國制鋼的SAE1006的寬度公差控制在11mm,比東國制鋼最初反饋的寬度公差降低了近8mm,得到了用戶的認可,同時對產品提出更高要求,希望能進一步降低寬度公差。
為了滿足用戶需求,該廠生產技術科組織分析了SAE1006的實際控制情況,在原寬度模型的基礎上調整控制目標。改動控制目標需要改變操作畫面寬度的顯示方式、QUALITY寬度曲線的顯示方式、質檢判定的方式、寬度模型控制目標的轉變等一些列難題。針對這些難題,該廠生產技術科組織計算機室開發新程序,將寬度模型的控制目標按鋼種進行區分,不僅可以對某一單獨鋼種進行獨立寬度控制,也可以進行獨立調整,而且不影響其他鋼種寬度控制目標。由于擔心減寬之后,SAE1006會出現頭尾窄尺的問題,該廠將寬度控制目標由10mm減至9mm,6月份寬度精度優化調整后,目前SAE1006的平均寬度精度可控制在9~11mm之間,基本滿足了韓國東國制鋼的需求。