今年以來,北營公司驅動提質增效、降本增效、提產增效“三駕馬車”,咬定效益指標不放松,以保高爐生產為中心,以加強基礎管理為手段,創新工作方法,使企業管理水平和經濟運行質量明顯提升。尤其近幾個月來,北營公司成立了保鐵協調小組,班子成員深入高爐現場辦公協調解決問題,實行“煉鐵工序穩定運行日例會”制度,對存在問題進行逐項落實。進一步加大高爐生產及保產保供工作管控力度,堅持以高爐生產為中心的生產組織原則,相關部門和單位聯動發力,使兩座高爐保持了較長時間的穩產高產良性態勢。
北營公司針對高爐運行狀況和運行條件,制訂合理的考核規定及管控方案,優化實施成本“日分析、日評價”制度。北營制造部以高爐長期穩定經濟運行為中心,堅持把好入爐物料質量關,重點穩定焦炭和球團強度、穩定燒結礦堿度,積極協調采購中心保證進礦粉品位,提高混合礦粉品位,對焦煤進廠情況提前預警,提前通知北營焦化廠做好配煤預案,確保焦炭質量長期穩定。同時,北營科技發展部制訂出臺《高爐原燃料質量預警及應急處理管理辦法》,開展原燃料質量監督,及時發現并處理了原燃料質量波動問題。北營質管中心嚴把外進原燃料關口,北營焦化廠采取有力措施為高爐穩定生產提供高質量焦炭,其他各保供單位為高爐實現穩定經濟運行各負其責、全力以赴。
北營煉鐵廠“穩”字當先,加強對入爐原燃料槽下篩分的管理,減少粉末入爐,為提高高爐的透氣性,提高煤比、降低焦比,持續降低生鐵成本創造條件。適時根據原燃料條件變化,從工藝上強化高爐標準化操作。加強精細化管理,降低噸鐵成本,配加性價比高的原料,優化入爐礦結構,降低原料成本。在降低工序能耗的過程中,該廠科學合理運用“富氧高風溫大噴吹煤粉”技術,每噴吹一噸煤粉可降低焦炭消耗0.8噸。該廠新一號高爐作業區全力攻關,使焦比及燃料比大幅降低。該作業區技術人員還積極探索合理的操作制度,確保爐況穩定順行,針對原燃料質量不穩定的情況,采取有效措施,通過上下部調劑相結合,使煤氣利用率從去年同期的42%提高到45%,僅此一項就降低燃料比24公斤/噸鐵。