電耗占硅鐵生產成本的70%,由于工藝技術的定式,要想降低這一塊成本除了要求降低電費外,再無其它有效辦法。今年以來,酒鋼集團宏電鐵合金公司從生產工藝流程上尋找突破口,倒逼硅鐵成本較2015年降低208.20元/噸。
蘭炭是冶煉過程中的添加料,一方面可以增加爐內溫度,另一方面還可作為還原劑,把原料中的硅和鐵還原出來。在以往的生產過程中,技術人員只知道蘭炭有這方面的作用,但究竟釋放了多少,誰都不知道。
今年以來,該公司技術人員在“請進來”“走出去”的過程中,第一次了解到激發蘭炭的活性可以“捕捉”到更多的硅和鐵元素,隨后一場“激活”大戰由此展開。升溫提升活力,加入高爐用不了的小粒級焦炭增加反應強度……通過一系列的技術手段,最終硅和鐵的回收率由以前的84%提高到目前的90%。
在技術攻關的過程中,細心的技術人員還發現,冶煉爐內產生的一氧化硅氣體中的硅元素隨著煙塵外排,造成這一小部分的資源浪費。于是,他們又改變了爐料的上層布局,將小粒級的料鋪到最上層,相當于給爐子蓋了一層“棉被”,將一氧化硅氣體中的硅元素“悶”在爐內。此外,該公司技術人員還通過爐內低壓補償的方式,將以前“不干活”的電量重新參與到生產中來“干活”,提高了電力效率。
現在,宏電鐵合金公司在生產硅鐵的過程中每爐消耗和以前同樣多的電,卻能多生產2.5噸硅鐵,僅此一項每年就可創效200萬元以上。