面對鋼鐵市場新常態,為進一步增強職工的主人翁意識,北營煉鋼廠緊密圍繞生產經營中心,針對重點工作、難點問題,組織全體職工充分發揮主觀能動性,群策群力創新降本增效“金點子”。
今年以來,面對愈加嚴峻的鋼鐵市場經濟形勢,為全面完成全年各項生產經營任務目標,該廠在全廠范圍內開展了圍繞重心挖潛降耗、群策群力提質增效、降本增效專項合理化建議等活動。截至目前,該廠共征集合理化建議220余條,已實施31條,為企業降低了成本,并促進了企業基礎管理水平的有效提升。其中,針對RH生產間歇性較多,導致鋼包離線時間較長或真空罐烘烤不良,過程溫降大的問題,職工提出采取“同一斷面組織RH連續生產4~5天,降低過程溫降,降低升溫的成本消耗”的解決措施。經過跟蹤、評估和實施,可降低鋁粒消耗約30千克/爐,成本降低2.2元/噸,年降成本約195萬元。
對于目前板坯Q235B以及中碳系列鋼種和方坯普碳拉絲材(SAE1010)以上鋼種精煉調錳采用硅錳合金,相比采用高錳合金調錳成本增加的問題,該廠職工提出了采取“板坯Q235B以及中碳系列鋼種和方坯普碳拉絲材(SAE1010)以上鋼種采用高錳和硅鐵進行鋼種硅和錳元素合金化”的建議,生產此類鋼種噸鋼約節約成本0.5元/噸,年可降成本約15萬元。