近日,通鋼公司煉鐵廠噴煤車間利用檢修機會,對7號噴煤系統布袋反吹管固定方式進行了改造,不僅提高了生產能力、消除了安全隱患,同時,降低了排放氣體含塵量。
噴煤車間制粉系統是將原煤磨制成合格的煤粉后,在排煤風機負壓的作用下進入布袋收塵器,氮氣在反吹膜片的作用下,通過反吹管對吸附在布袋上的煤粉進行脈動式反吹,抖落的煤粉從灰斗進入細粉倉供高爐噴吹使用。如果反吹效果不好,煤粉就會在布袋掛臘、板結,影響布袋的收粉效果,掛臘、板結的煤粉時間一長還可能發生積粉自燃,存在極大的安全隱患。此外,布袋積粉還使系統排放氣體含塵量超標,不利于節能減排。
7號噴煤共有1800條布袋,每個反吹管上有10個反吹口,對應10條布袋進行反吹。反吹管兩端用8毫米螺栓固定在角鋼上,長時間用氮氣進行反吹,反吹管會有脫落現象,致使布袋無法得到正常反吹。噴煤車間通過對反吹管脫落原因進行研究分析,發現固定反吹管的螺栓太小,無法固定牢靠,且角鋼易變形。找到問題后,他們立刻對反吹管固定方式進行了改造,將8毫米螺栓換成12毫米,將角鋼換成了槽鋼,解決了制約生產的難題。