1月份,通鋼公司第一鋼軋廠通過(guò)科學(xué)合理組織生產(chǎn),錯(cuò)開(kāi)轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間等措施,確?;厥彰簹馔夤┝?,有效避免了能源浪費(fèi),截至該月中旬,共回收轉(zhuǎn)爐煤氣1920.6萬(wàn)立方米,噸鋼回收133.1立方米,降低用能成本192.06萬(wàn)元
在生產(chǎn)組織上,該廠超前制定生產(chǎn)組織預(yù)案。煉鋼車間根據(jù)鑄坯斷面不同、澆注周期不同、每爐回收煤氣時(shí)間不同等特點(diǎn),制定了具體冶煉時(shí)間表,采取兩臺(tái)轉(zhuǎn)爐交替生產(chǎn),錯(cuò)開(kāi)煤氣回收時(shí)間。同時(shí),合理安排轉(zhuǎn)爐吹煉,減少“高拉補(bǔ)吹”冶煉操作,減少補(bǔ)吹次數(shù),提高冶煉過(guò)程的溫度和成分一次命中率,不斷提高煤氣回收量。
在協(xié)同聯(lián)動(dòng)上,該廠積極做好與動(dòng)力廠之間的相互配合,力爭(zhēng)在現(xiàn)有條件下使煤氣達(dá)到最好回收效果。此外,該廠環(huán)保車間崗位人員還加強(qiáng)精細(xì)操作,在每爐吹煉開(kāi)始前,與動(dòng)力廠煤氣儲(chǔ)柜站進(jìn)行溝通,協(xié)調(diào)好收、停時(shí)間,并在煤氣回收條件有變更的情況下,車間操作人員及時(shí)調(diào)整,做好詳細(xì)記錄,第一時(shí)間將整理好的數(shù)據(jù)傳送給相關(guān)部門。同時(shí),設(shè)備維護(hù)車間也進(jìn)一步加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐回收設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù),杜絕因設(shè)備故障引起轉(zhuǎn)爐煤氣放散現(xiàn)象,增加轉(zhuǎn)爐煤氣回收時(shí)間,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率。