近期,萍安鋼安源煉鐵廠對噴煤布袋孔板進行改造,取得了良好的經濟效益和環境效益。
安源煉鐵廠進料噴煤B系列在設計和施工建設時,其896個布袋孔板圓孔是手工電焊切割的,圓孔不精準,造成圓孔與裝入其中的布袋之間有無數縫隙,0.074毫米直徑的煤粉極易從中泄漏。加上作業率高,布袋及袋籠被反吹振打沖擊和磨損,金屬結構變得凸凹不平、間隙擴大,泄漏日趨嚴重。為了消除泄漏,就不得不隔三差五停下球磨機檢查和更換布袋,浪費大量人力、物力,給生產造成被動,還增加了檢修安全風險。
為此安源煉鐵廠按照精細化管理思路,決定實施改造,從根本上解決問題。設備、技術人員和技師深入現場,按“不差分毫”的標準精確設計施工圖紙;沒有加工的“沖床”,他們就利用公司金工站“等離子火焰切割”設備,通過計算機控制,制成了滿足高精度要求的圓孔。該廠進料車間員工到幾十米高作業現場,將所有布袋和袋籠取出,更換新的布袋孔板,維修人員精準定位并精心焊接。連續二十小時安全、緊張、高效作業,提前完成了該項改造任務。
改造后,布袋更換頻次大為減少,煤粉泄漏從源頭上得到根治,收粉率也有所提高。據測算,僅煤粉堵漏這一項可創效92.59萬元/年,同時還節約了大量的勞動力,改善了現場環境。