“原來更換中間包需要150分鐘,現在只需10分鐘,節省了140分鐘,可多出3爐鋼,增加產量390噸……”近日,寶武集團寶特韶關煉鋼分廠連鑄高操工林淡群高興地告訴筆者。
寶特韶關煉鋼分廠7號連鑄機過去每澆鑄完一個澆次更換中間包時,須出盡尾坯,重新引錠后才可再開澆下一個澆次。其間,密封坯殼還要消耗鐵屑、石棉繩、耐材等。
為優化工藝、提升產量,該分廠從去年11月份開始,進行了“快速更換中間包”工藝改造。他們外出學習兄弟企業經驗,對該工藝關鍵備件———鑄坯連接件進行了改進。兄弟企業的連接件制作復雜、成本高,而且使用不方便。他們對此做了改進,制作的連接件輕便實用,制作成本低,連接效果好。同時,工藝技術人員參考、借鑒了板坯、小方坯連鑄機快速更換中間包工藝,根據7號連鑄機大斷面鑄坯特點,克服大斷面鑄坯連接難度大、工藝要求高等諸多困難,不斷進行工藝改進。
新工藝的關鍵點是在上一澆次到結尾時,將鑄坯連接件放入尾坯中,把尾坯作為下一澆次的引錠桿,然后迅速更換中間包,開澆,新澆注的鑄坯與連接件融合,新老鑄坯坯殼連成一體,實現無縫對接,鑄機可以連續澆鑄。
“新工藝突出一個字:快!”林淡群強調道。要在短短的10分鐘內迅速完成連接鑄件、更換中間包、開澆等動作,任何一個環節出了紕漏,都可能導致工藝失敗,造成鋼水回爐、中間包報廢等工藝事故,成本大增。
為確保此次工藝改造順利實施,該分廠所有連鑄管理人員、生產人員做了周密計劃,先后進行了10次冷態試驗、2次模擬試驗,讓崗位員工熟悉工藝操作,掌握工藝參數,并對發現的問題及時進行整改。近日,7號連鑄機正式進行了熱試,一次成功。