近期,為積極響應陜鋼集團龍鋼公司“提質增效追趕超越”的號召,煉鐵廠職工積極開動腦筋,創新思路,采取“變、改、貼”三字法,巧妙的降低生產成本,使管帶機的設備故障徹底得到根治。
“變”字法巧除粘接料。一次預配1號至10號倉卸料倉口設計為方倉,其內部存在90°死角。礦粉比重大、濕度大、易粘結于方倉內部,造成下料量忽大忽小,不穩定,對生產過程的控制造成影響。老雷提出將方倉“變”圓形漏斗,改造后消除方倉內部的四個死角,徹底消除倉壁粘料現象,降低人員勞動強度、系統穩定性得到提高、倉體下料更流暢。
“改”字法巧控物流量。一次預配室設計給料方式為振動給料,但在實際生產中主要存在以下缺陷:下料量不穩定給下道工序影響特別嚴重,容易出現瞬間流量超過其它設備的極限承受能力。同時,振動電機及給料機本體鋼板損壞頻繁,造成維修量大,生產成本高,人員勞動強度大。另外,在給料量不足的情況下,為了滿足生產的需要,只有延長生產時間或多開備用設備,從而造成其他設備運轉時間過長或停機待料現象。
職工老薛提出的將振動給料機“改”圓盤給料機,物料流量得到有效控制,工藝控制比較穩定,避免管帶機脹管、扭管等設備隱患,提升了混勻礦產量及合格率。
“貼”字法巧降物料磨損。一次預配室卸料倉由于先期工程進度緊,倉壁內部未做耐磨措施。正常的生產中礦粉不斷沖刷內壁極容易磨損倉壁,影響給料倉的壽命。針對此類問題,老楊提出在給料倉內部倉壁上粘接耐磨陶瓷襯板,實踐證明這想做法大大減少了物料直接磨損倉壁的現象,降低了維修成本。
俗話說“三個臭皮匠,頂個諸葛亮”,就是因為我們原二作業區有了這樣的三個“臭皮匠”,“提質降耗、追趕超越”工作才在一線生產工作中得到了扎扎實實的實踐。