C202上料倉主要用于焦炭大棚向高爐輸送焦炭的關鍵工序點,倉口下料采用振動給料機,運行中開啟2臺振幅60KN的振動電機,使皮帶物料達到最大量。給料機振動電機往往需調至最大,由于長時間的生產運行使得振動電機經常燒毀更換頻繁,設備磨損嚴重,電能消耗費用高而且難以保障高爐用料生產需求。為充分發揮公司查找提改獻激勵機制平臺,作業區以管理人員和技術人員組成的技改小組隊伍,為降低生產成本、減少開機時間、提高作業效率,技改小組成員經過認真研究和現場反復測量論證后,決定將振動給料機改為扇形閘門給料,通過提升輸送量縮短設備運轉時間。進行技術改造,深挖內潛,減少設備運轉率、提升物料輸送量、降低能源費用,年可節約費用100余萬。
方案確定后,原料作業區抓住煉鐵事業部檢修時間,按照既定計劃,準備齊全工器具,維修人員、設備技術人員、工段相關人員共同努力、密切配合,C202上料倉振動給料機技術改造從早上7:30分開始了。
“固定倒鏈,拆除振動電機。”
“確認現場安全,開始切割振動給料機。”
“全體人員站右側,振動給料機斜度45°角慢慢拉動”
“下料口寬度1.4米,進行收口,寬度1.1米。”
“安裝扇形閘門。”
在近50小時的現場作業,C202上料倉振動給料機改造井然有序,扇形閘門安裝后試運行效果良好。據了解,這次技術改造不但提高了物料輸送量,還不再需要振動電機,生產運行時間由17小時縮短至10小時,減少電量消耗281萬KW,物料輸送量由200t/h提升至400t/h,年節約費用100萬元以上。此外,大大減少了出焦線設備的日常磨損及崗位工的工作量,同時在設備停機時間及時處理設備隱患,有效地降低了設備故障率,保證了原料順利輸送。