2017年一季度,方大九鋼煉鐵廠對東區噴煤系統工藝進行了技術改進,同時輔助強化噴吹工藝操作,使得該噴煤系統的電耗明顯下降,工藝優化成效顯著。
據了解,該廠東區噴煤由2套制粉系統、2套噴吹系統組成,分別為3號、4號高爐輸送煤粉,通過提高煤粉噴吹量來降低高爐焦比,降低成本。以往,操作人員為了減少高爐堵槍情況,采用的是高風壓、高風量、低濃度噴吹操作,輸送介質用量較高,需同時開兩臺空壓機才能滿足用氣需求。
為降低成本,該廠組織相關車間專業技術人員,根據煤粉輸送的工藝操作要求,適當降低輸送風壓、風量,來達到提高煤粉濃度的目的。同時合理搭配原煤、規范制粉工藝操作、降低制粉系統設備漏風率。采取以上工藝優化措施后,發現煤粉質量得到進一步提升,在提高了煤粉輸送濃度后并未增加堵槍現象,只要開一臺空壓機即可滿足輸送介質的壓力要求,成功實現停運一臺空壓機的目標。
通過近兩個月的運行觀察發現,此次工藝優化取得了顯著成效。停開一臺空壓機后,東區噴煤每天可節電約5000度。與此同時,空壓機保養費用減少一倍,噴吹系統管道、閥門磨損情況大幅下降,取得了良好的降本和減輕員工勞動強度的效果。