進入夏季以來,河鋼宣鋼煉鐵沖渣系統通過不斷消除設備缺陷、優化日常管理的方式,進一步提升服務高爐能力。日前,該系統對3#高爐沖渣溝的坡度進行了優化調整,不僅使生產更加穩定順行,還創出挖潛效益17萬元。
3#高爐熔渣水處理系統采用的是底濾法,高爐熔渣經爐臺溝頭落下,在高壓?;饔孟滦纬稍旌衔铮?00多米長的渣溝流入四個過濾池,進行渣水分離。但從2016年底開始,沖渣溝跑渣、跑水及噴渣故障頻發,既造成水資源浪費、加大現場清理難度,又存在職工點巡檢時燙傷的安全隱患。針對諸多棘手隱患,沖渣系統技術人員通過實際考察和對水渣溝的坡度設計進行測量,發現整條渣溝中,溝頭、煙筒、分水器三處坡度不一,尤其是煙筒處的坡度明顯要低于溝頭和分水器兩處的坡度,形成“凹”型溝。針對這一“癥結”,技術人員制定了“坡度整體優化、提高沖刷能力”的改造方案,他們利用高爐休風時,對沖渣溝坡度進行了重新設計、優化改造。改造中,將渣溝煙筒處原有襯板拆除,在襯板底部加裝10mm小U板,使該處坡度由原來的1:10,提高到1:15,并將局部較陡的坡度進行了放緩處理。并用耐磨水泥灌縫填平,使煙筒處“凹”面消除,渣溝坡度與溝頭、分水器三處的坡度合為整體。改造完成后經過生產實踐,過去的諸多弊病全部消除,沖渣生產變得更加順行,機具使用率、電耗明顯降低,人工勞動強度減輕。經生產實踐和測算,此改造每年可實現綜合挖潛效益17萬元。