今年以來,通鋼公司煉鐵廠瞄準關鍵指標不放松,持續開展攻關挖潛活動,克服設備老化等不利條件,全力組織燒結礦焦粉單耗攻關取得成效,連續3個月完成計劃目標,分別比計劃目標降低4.94千克/噸、7.19千克/噸、2.74千克/噸。
焦粉單耗是煉鐵廠燒結礦生產中重點能耗指標,對燒結礦生產成本影響較大。該廠在2號燒結機單機生產的條件下,克服生產負荷大、原料條件變化等不利因素影響,通過加強崗位操作,穩定工藝參數,合理調整料比等手段,在保證燒結礦產量、質量的基礎上,降低焦粉單耗。4月份以來,為了進一步降低鐵成本,燒結礦鐵精粉配比提升30%至40%,對燒結礦生產造成了一定程度的影響,燒結二車間積極組織研究,在崗位操作、工藝技術等方面快速適應,并利用料層自動蓄熱能力提升的有利條件,降低焦粉單耗。在加強崗位操作管理方面,配料崗位加強巡視,密切監控各料倉下料情況,確保精準配料;機前崗位堅持厚鋪慢轉、低水低碳操作原則,及時調整,保持適宜的臺車機速;值班室職工密切監控各項參數變化,通過勤調、微調等手段,保持穩定的生產秩序。在強化設備管理、保證穩定順行方面,按照區域管理的責任劃分,每天加大設備巡檢力度,減少設備故障,提高設備運轉效率,為生產穩順提供助力;堅持每周三校驗一次配料皮帶稱,保證配料的準確度。在加強指標管理、滿足降耗條件方面,破碎操作以破碎粒度70%以上為標準,嚴格考核管理,確保生產要求;同時,在提升料溫上狠下功夫,在一混加75攝氏度熱水,提高礦槽蒸汽壓力,料溫由51攝氏度提高至60攝氏度,有效減少過濕層,促進焦粉降低。