換個地方,又是寶貝。“U型托不能及時在固定的位置停止,造成鏈條被卡斷,鏈輪卡脫落,嚴重影響成品過鋼打包節奏。”棒二機修人員在接到精整人員報修后,迅速對現場損壞設備進行檢查,發現是U型托上的電磁抱閘損壞,使U型托在進行下一輪的鋼材輸送過程中,由于慣性擺動,沒有停在設定位置上。面對購買備件用時長,影響生產和面前的設備不能再次維修,機修段長呂江明,眉頭緊皺。突然,他眼前一亮:“前段時間成品行車下線的廢舊抱閘輪,咱們可以用啊,只要稍加改動,就能解決這個問題。”他興奮的將這個想法告訴大家,說干就干,很快,新的抱閘就改造好了,在線試用,效果良好。看著生產線又重新過鋼,呂江明對機修人員說道,“面對問題要多動腦筋,看似廢品換個地方又是一個寶貝!”
無獨有偶,筆者在7月份的崗位創新上發現一項比較有意思的創效方式。這項創新既沒有對備件進行改造,也沒有進行修舊利廢,而是通過改變思路,創造出一個雙贏的局面。
換個思路,費用減半。 “生產線上的剪刃消耗很大,剪刃維修必須要有專業的設備、材料和工藝,咱們自己的維修人員無法完成。”楊智林科長說道。“那按棒二線年產120萬噸產量計算,每年得消耗80片剪刃,購買新的剪刃每片需要5000元,消耗非常大啊。”“是啊,所以,在分廠領導的大力支持下,我們改變思路,本著降低成本的目的,咱們自己修不成,就試試讓別人修。”楊智林科長接著說道“經多次技術交流,發現通過其他專業廠家進行維修,修復后的剪刃可以達到新剪刃的過鋼量,而維修費用只有新剪刃的一半,并且每一片剪刃可以重復修復三次。我們前段時間將棒二損壞的20片剪刃(上下剪刃)交給這個廠家進行維修,經試用,效果不錯,能夠達到新剪刃的過鋼量。”“那按棒二剪刃消耗量,一年至少能創效10萬元,兩年之內就能減少20萬元,而且還可以推廣到其他兩條棒材線上。”筆者拿著計算機一邊算一邊說“創效非常大啊!”“只有解放思想,才能在創新創效的道路上走的更遠啊!”楊智林科長幽默的說道。