今年以來,攀鋼釩煉鐵廠努力向先進企業指標看齊,成立降低焦比攻關隊,著眼于全工序能耗結構的優化,采取不斷降低全工序金屬損失率、提高煤氣利用率等措施,促進了入爐焦比進一步優化。1至7月份,該廠噸鐵綜合焦比降低到540公斤,創歷史同期最好水平,降本增效成效顯著。
攀鋼釩煉鐵廠面對高爐均處于爐齡后期,國家環保要求日益提高,以及艱巨的降本增效任務等多重考驗,把降低綜合焦比作為降本增效的主陣地,通過成立攻關隊,每月召開專題會議,開展“燒結熔劑結構比例優化”工業試驗,探索提高燒結礦強度的新途徑,為高爐優化布料創造條件;加強焦炭篩專項管理,安排專人定期對篩子的孔徑進行監測,及時更換孔徑過大的篩板,確保小塊焦充分回收利用,以進一步降低燃料消耗;針對高爐煤氣利用率不高的情況,通過不斷優化高爐操作制度、加大礦石批重、加重焦炭負荷、合理使用小粒級燒結礦控制爐內煤氣流,提高爐內間接還原度,在保證高爐穩定順行的前提下繼續提高煤氣利用率,為高爐穩定生產和優化指標夯實了基礎。
圍繞降低全工序金屬損失率,該廠加快研究適宜的添加劑,不斷改善爐渣性能,提高渣鐵分離效果;加強鐵罐保溫措施,降低鐵水粘罐程度,不斷優化鐵水罐周轉運行時間,穩步推進“一罐到底”工作等措施,促進了綜合焦比指標進一步優化。