9月份,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠緊扣“提質降耗、降本增效”的目標,推行精細化爐況管理,實施對標挖潛和技術進步項目,把提高噴煤比、降硅、提高風溫、穩定爐況、實現快速恢復作為降低生鐵成本的主要措施,取得了顯著成效。
強化工藝組織管理 該單位由生產技術科工藝組牽頭確定攻關項目,制定攻關措施、組織實施,對影響指標較大的參數進行嚴格規范,并下發了各參數對焦比的影響程度,監督各爐操作參數執行情況,不在范圍內及時通知高爐工長調整。
加強原燃料質量跟蹤 該單位繼續加強對進廠原燃料的質量跟蹤,考慮到全程秋季雨水增多因素,尤其關注焦炭水分、熱態強度、球團強度和燒結礦粒度組成變化,凡是不合格原燃料單獨堆放,并及時與上級部門協調持續改進原燃料質量,確保入爐料的穩定。
及時調整爐料結構 該單位要求工藝管理各環節相關人員,每天跟蹤原料質量變化,提前做好預估調整,穩定燒結過程控制;針對各指標化驗成分進行分析,提前下發塊礦使用方案和配料計算,在保持燒結礦入爐比例穩定在75%以上,降低塊礦比例,實現了爐況、爐溫、參數平穩過渡和成本的下降。
發現問題及時整改 除了在分廠層面實施工藝統一調控管理,各高爐作為責任主體單位,也在降本的目標下積極作為,聚焦降本增效目標,優化高爐操作和控制參數,縮小操作參數波動范圍。各專業組積極配合高爐實施攻關,加強規范爐前、上料、煤氣和看水操作管理,每日進行一次專業點檢,針對各爐發現的問題及時上報,提出整改措施并配合整改。
9月4日,2#爐生鐵產量破新,達到3644.06噸,超出原記錄83.38噸,焦比354kg/tFe,煤比133kg/tFe,燃料比487kg/t,1#爐、4#爐產量分別是3156.56噸、5452.56噸,均達高產,各項指標均創歷史最好水平,證實了高爐采取措施效果顯著,為完成下半年生產任務奠定基礎。