從去年5月份至今,武鋼條材總廠大型分廠累計生產的4000余噸彈簧鋼未檢出脫碳層超標質量缺陷,標志著該廠彈簧鋼脫碳層控制技術攻關取得成功。
該廠生產的高級別彈簧鋼60Si2MnA、W55SiCr分別用于制造汽車發動機氣門彈簧及底盤懸架彈簧,對產品的抗拉強度、彈性極限和疲勞強度要求極高,產品一旦出現脫碳層厚度超標,將直接損害彈簧鋼的抗疲勞強度,因此,該廠將控制彈簧鋼脫碳層厚度作為生產的重點攻關課題之一,實施精益管理手段加以克服。
從去年初開始,該廠在每次生產彈簧鋼之前,均提前做好生產準備工作,對生產條件落實情況逐條確認;并由分廠首席師帶隊,對易造成脫碳層厚度超標的生產環節作出針對性改進措施,各環節均有專人監控,做到生產不結束,區域技術負責人不離開的現場;在彈簧鋼生產完成后,該廠及時組織生產技術人員分析和總結經驗,并制訂下一輪生產改進方案。通過一輪輪質量攻關,該廠逐步摸索出一套控制彈簧鋼脫碳層厚度的生產技術工藝,如加熱爐采取單排裝鋼、質量檢驗由一個爐號固定取樣變為每根鋼取樣檢測,使武鋼彈簧鋼產品質量得到穩步提高。