日前,方大九鋼工程技術(shù)人員利用高線加熱爐檢修的有利時機(jī),完成了初軋無槽軋制改造,并一次性試軋成功。經(jīng)過試運行以及參數(shù)磨合后發(fā)現(xiàn),整個軋制過程坯料運行順暢、穩(wěn)定,改造效果顯著。
據(jù)悉,無槽軋制技術(shù)是目前各軋鋼廠棒線材普遍采用的新技術(shù)。目前,該廠為保證坯料在軋制過程中不出現(xiàn)偏移、確保坯料的延展性和料型規(guī)范,一直采取固定軋槽。固定有槽軋制磨損到一定程度時需及時更換,在更換過程中不僅人工成本較高,且軋輥使用效率也會降低。
該廠為降低生產(chǎn)成本,提高軋輥效率,決定將初軋有槽扎制改為無槽軋制。在改造過程中,該廠首先對高線初軋1—4架進(jìn)行無槽軋制改造,將之前報廢的有槽軋輥重新用車床加工成平輥,同時減去軋輥機(jī)架的旋轉(zhuǎn)底座,來提高軋機(jī)的穩(wěn)定性。該廠通過無槽軋制改造后,降低了軋輥維護(hù)費用,并使立式軋機(jī)的換輥時間下降了50%,換輥效率成倍上升。
據(jù)了解,高線初軋無槽軋制改造成功后,該公司迅速投入人力,積極研究高棒、普棒無槽軋制技術(shù),以期盡快實現(xiàn)棒線材初軋無槽軋制,努力為該公司創(chuàng)造效益。