近期,方大九鋼中板車間對軋輥車輪進行改造,效果顯著。
據(jù)了解,中板軋輥車輪由于長期承受軋鋼過程中的軋制力,易導致車輪軸承損耗變形,繼而造成車輪移位,影響了正常工作,在一定程度上制約了軋制生產(chǎn)線的作業(yè)。對此,該廠決定對中板軋輥車輪進行改造。在改造過程中,該廠積極發(fā)揮員工的創(chuàng)造力,因地制宜,提出在確保安全、滿足軋制標高的情況下改造車輪,調整車輪尺寸,將車輪外徑減小10毫米,并按照方案進行改造。車輪外徑減小后,軋輥裝配到軋機時,車輪與車軌道保留了5毫米間隙。這一微小的彈性間隙,使得工作輥車輪在軋鋼過程中承受的軋制力減少,有效避免車輪變形移位影響生產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生。同時,此舉還契合了中板軋制工藝要求,減少了在軋制過程中“紅鋼叩頭”現(xiàn)象,避免了對設備造成損壞,可謂一舉雙得。
中板軋輥車輪改造后,軋輥車輪損壞率大大降低。原來每月平均損壞八個左右,改造后,截止8月20日,8月份僅損壞兩個,有效降低了車輪損壞數(shù)量,節(jié)約了軋輥車輪的配件消耗成本。