近期,方大九鋼中板車(chē)間對(duì)軋輥車(chē)輪進(jìn)行改造,效果顯著。
據(jù)了解,中板軋輥車(chē)輪由于長(zhǎng)期承受軋鋼過(guò)程中的軋制力,易導(dǎo)致車(chē)輪軸承損耗變形,繼而造成車(chē)輪移位,影響了正常工作,在一定程度上制約了軋制生產(chǎn)線的作業(yè)。對(duì)此,該廠決定對(duì)中板軋輥車(chē)輪進(jìn)行改造。在改造過(guò)程中,該廠積極發(fā)揮員工的創(chuàng)造力,因地制宜,提出在確保安全、滿(mǎn)足軋制標(biāo)高的情況下改造車(chē)輪,調(diào)整車(chē)輪尺寸,將車(chē)輪外徑減小10毫米,并按照方案進(jìn)行改造。車(chē)輪外徑減小后,軋輥裝配到軋機(jī)時(shí),車(chē)輪與車(chē)軌道保留了5毫米間隙。這一微小的彈性間隙,使得工作輥車(chē)輪在軋鋼過(guò)程中承受的軋制力減少,有效避免車(chē)輪變形移位影響生產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí),此舉還契合了中板軋制工藝要求,減少了在軋制過(guò)程中“紅鋼叩頭”現(xiàn)象,避免了對(duì)設(shè)備造成損壞,可謂一舉雙得。
中板軋輥車(chē)輪改造后,軋輥車(chē)輪損壞率大大降低。原來(lái)每月平均損壞八個(gè)左右,改造后,截止8月20日,8月份僅損壞兩個(gè),有效降低了車(chē)輪損壞數(shù)量,節(jié)約了軋輥車(chē)輪的配件消耗成本。