為提高電渣鋼產品的盈利能力,今年下半年,撫順特鋼總工辦、第三煉鋼廠、初軋廠多次召開“電渣鋼軋材產品成材率提升專題會議”,并成立了課題攻關組。結合軋制生產的控制難點,攻關組對影響電渣鋼成材率的關鍵工序和薄弱環節,尤其對冶煉工藝、生產操作進行了深入細致的問題剖析,制定了相應的《成材率提升試驗計劃》。此次,攻關組采用改善電渣錠冶煉質量,減少縮孔長度,將鋼錠取樣孔向外延伸的做法,提高成錠率。根據以往生產數據,攻關組明確了試驗品種,以及Ф360mm-Ф750mm八種錠型電渣鋼取樣孔外移的具體尺寸,并下發至生產班組。
為改善電渣鋼頭尾端的冶煉質量,第三煉鋼廠電渣作業區組織開展了《電渣爐基本操作規程》培訓,以此來提高爐前工的操作水平,確保“起弧”、“造渣”等操作的質量;提高配電工的工藝執行水平,確保冶煉電流電壓平穩,重熔過程穩定。生產過程中,該廠技術人員每天在爐前堅守,對加渣等關鍵操作進行指導監督,同時認真收集冶煉生產數據。通過大量的數據比對分析,查找出更合理的工藝參數,對電渣重熔工藝及時進行了改進和優化。
以冶煉30CrMnSiA為例,該鋼切頭量減少后,初期發現了充填端仍存在縮孔的問題。為此,第三煉鋼廠與總工辦共同研究,對電渣鋼充填工藝的每一個環節進行梳理,并擬定了一套新的充填工藝。兩家單位的技術人員又連續跟產了5爐產品,標定每一步冶煉曲線波動變化,最終制定了一套符合實際的充填工藝。隨后,第三煉鋼廠按照新工藝共生產了70爐30CrMnSiA。經初軋廠加工后,成品材探傷全部合格,縮孔問題得到了有效解決。截至目前,攻關組已對F61、0Cr17Ni4Cu4Nb等200爐電渣錠進行了重新標定,取樣孔外移的電渣鋼產品低倍檢驗全部達標,為軋制生產提高成材率創造了有利條件。