今年以來,方大特鋼煉鋼廠積極開展多項小改小革項目降低生產成本,其中《擴大出鋼口管磚內徑,提高管磚壽命,縮短出鋼時間》技改攻關項目成效顯著,通過延長出鋼口平均壽命的方式,三季度降本81.36萬元,為該廠降本增效工作增添助力。
該廠將“如何適應低鐵耗的冶煉模式,降低出鋼溫度、減少終點過氧”作為該廠必須攻克的一道難題。經過細致地現場研究,技術人員將目光放在了轉爐出鋼口管磚上,決定通過擴大管磚直徑規格來達到延長出鋼口壽命的效果。轉爐出鋼口是鋼水由轉爐進入鋼包的唯一通道。出鋼時,由于受高溫鋼水、爐渣的磨擦沖刷及氧化侵蝕,導致出鋼口壽命較低,需要不斷地修補和更換,不僅會影響生產周期,而且影響到鋼水質量及生產穩定性,而管磚則是出鋼口重要的組成部件,直接與鋼水進行接觸,管磚使用的效果直接影響到出鋼口的壽命,從而影響轉爐的煉鋼節奏。為此,技術人員在4月-7月間,通過對下線的管磚進行多次測量評估,決定改變管磚規格。經過一段時間的試用,出鋼口平均壽命提高了21次/支,平均出鋼時間較之前縮短了3秒/爐,出鋼溫度下降為3℃.同時,8月份以來,轉爐終點碳達標率始終穩定在85%以上。