4月1日,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠1#棒線夜班軋制φ28螺紋鋼突破700支大關,較上次班產記錄增加32支。這是既1#棒線檢修結束后,班產首次突破700支大關。
突破瓶頸,為生產增加新動能。之前1#棒線受加熱爐能力及軋線主電機負荷限制,各規格產量均受到制約。對此,軋鋼廠利用一季度檢修契機進行改造。檢修期間,對加熱爐進行了大修,更換了蓄熱體,增加了“黑體”材料,使得加熱能力得以提升;對軋線功率較小的主電機進行更換,使得設備具備提速條件,并將終軋速度由12米提速至12.5米,本次班產記錄實現新突破充分證明這一改造成效顯著。
抓設備維修,促進作業率提升。車間完善了《設備維修管理制度》、《設備考核制度》等制度。從維修方案設定、如何開展及維修后跟蹤督查等方面提出了一系列措施,促使維修人員強化責任意識,提升維修質量。同時,認真落實“操檢合一”及設備分級管理工作,進一步降低設備故障率,保證作業率。
苦練內功,提升生產軟實力。軋鋼生產是一個系統性的生產,要提高產量質量,任何環節都不能“掉鏈子”。車間堅持“讓合適的人在適合的崗位上”,與個別不適宜崗位的人員進行談話,調整崗位。此外,軋鋼廠針對各崗位特點,制定了詳細的教育培訓計劃,使得人盡其才;針對工班長生產組織能力差的短板,車間有針對性的設置“套餐”,由軋鋼廠生產經驗豐富的主管領導授課,補足“短板”,挖掘潛能,使工班長更好的領跑班組。