近日,從水鋼博宏石灰礦業分公司石灰一車間獲悉,該車間經過11個月的煤氣單耗攻關,噸灰煤氣單耗降低65.5立方米,取得明顯成效。 自從2017年250立方米豎窯進行煤改氣煅燒后,煤氣壓力、熱值、比例波動頻繁,在這樣的情況下,石灰煤氣單耗平均高達485立方米/噸。
對此,2018年4月份,石灰一車間成立了降低煤氣單耗攻關組。在攻關過程中,該車間通過夯實設備基礎,提高設備運轉率,改變以前“消防員式”的被動檢修為主動定修,將設備分區域定人定責管理。
同時,在檢修過程中遇到大的項目和關鍵設備,車間派出專業技術人員進行跟蹤指導,確保設備檢修質量。崗位人員加大點巡檢力度,并將點檢信息及時反饋到群里。該車間每周二還到設備旁抽查點巡檢記錄本,讓職工的點檢行為從被動變為主動。在各項舉措下,該車間設備運轉率從2017年的85%提升到現在的95%。 有了穩定順行的設備基礎后,該車間將原料40—70毫米和70毫米以上粒度的礦石進行分級煅燒,這樣可以避免粒度不均勻而產生小粒度的過燒,以及粒度大的燒不透的現象發生。同時,通過加強工藝操作培訓,讓主控人員和現場操作人員相互配合,進而提高對新工藝的掌控能力。
通過“走出去、請進來”相結合的學習方式,不斷摸索總結煅燒的經驗,從源頭控制煤氣消耗。在攻關過程中,該車間發現通過分級煅燒礦石原料得到很大的改進,但由于原礦含泥較多和礦山檢修及其設備突發故障等原因,造成不定期、不定量出庫,礦石結構的改變造成工藝波動。于是,他們又從原料源頭找問題,加強對原料的驗收,盡量杜絕含泥、含雜質多的礦石進場,給豎窯吃好料、吃精料,這樣取得的效果是一舉兩得的,在同等煤氣消耗量的情況下,不僅提高了石灰產量,同樣提高了石灰質量。 在實施各項舉措后,經過長時間的摸索和努力,該車間煤氣單耗攻關取得明顯成效。