近日,從水鋼博宏石灰礦業(yè)分公司石灰一車間獲悉,該車間經(jīng)過11個月的煤氣單耗攻關(guān),噸灰煤氣單耗降低65.5立方米,取得明顯成效。 自從2017年250立方米豎窯進(jìn)行煤改氣煅燒后,煤氣壓力、熱值、比例波動頻繁,在這樣的情況下,石灰煤氣單耗平均高達(dá)485立方米/噸。
對此,2018年4月份,石灰一車間成立了降低煤氣單耗攻關(guān)組。在攻關(guān)過程中,該車間通過夯實(shí)設(shè)備基礎(chǔ),提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,改變以前“消防員式”的被動檢修為主動定修,將設(shè)備分區(qū)域定人定責(zé)管理。
同時,在檢修過程中遇到大的項目和關(guān)鍵設(shè)備,車間派出專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行跟蹤指導(dǎo),確保設(shè)備檢修質(zhì)量。崗位人員加大點(diǎn)巡檢力度,并將點(diǎn)檢信息及時反饋到群里。該車間每周二還到設(shè)備旁抽查點(diǎn)巡檢記錄本,讓職工的點(diǎn)檢行為從被動變?yōu)橹鲃印T诟黜椗e措下,該車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率從2017年的85%提升到現(xiàn)在的95%。 有了穩(wěn)定順行的設(shè)備基礎(chǔ)后,該車間將原料40—70毫米和70毫米以上粒度的礦石進(jìn)行分級煅燒,這樣可以避免粒度不均勻而產(chǎn)生小粒度的過燒,以及粒度大的燒不透的現(xiàn)象發(fā)生。同時,通過加強(qiáng)工藝操作培訓(xùn),讓主控人員和現(xiàn)場操作人員相互配合,進(jìn)而提高對新工藝的掌控能力。
通過“走出去、請進(jìn)來”相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式,不斷摸索總結(jié)煅燒的經(jīng)驗(yàn),從源頭控制煤氣消耗。在攻關(guān)過程中,該車間發(fā)現(xiàn)通過分級煅燒礦石原料得到很大的改進(jìn),但由于原礦含泥較多和礦山檢修及其設(shè)備突發(fā)故障等原因,造成不定期、不定量出庫,礦石結(jié)構(gòu)的改變造成工藝波動。于是,他們又從原料源頭找問題,加強(qiáng)對原料的驗(yàn)收,盡量杜絕含泥、含雜質(zhì)多的礦石進(jìn)場,給豎窯吃好料、吃精料,這樣取得的效果是一舉兩得的,在同等煤氣消耗量的情況下,不僅提高了石灰產(chǎn)量,同樣提高了石灰質(zhì)量。 在實(shí)施各項舉措后,經(jīng)過長時間的摸索和努力,該車間煤氣單耗攻關(guān)取得明顯成效。