鋼鐵企業要想獲得理想的效益,鐵前降本至關重要。因為鐵前成本占生產總成本的70%以上。
為了千方百計降低生產成本,河北鋼鐵集團邯鋼新區煉鐵廠在優化配礦和入爐結構上算經濟賬,確保效益最大化,并在對標挖潛上下功夫?;仡?013年,該廠挖潛增效成績顯著,累計挖潛增效超過1.48億元。
優化結構降本增效
燒結礦是高爐的主要原料,因此,降低燒結礦的生產成本成為該廠的主要攻關任務。
該廠優化原料結構降成本,高價巴粗礦少消耗20.55萬噸,高價邯邢礦少消耗3.66萬噸,澳系粉礦配比從32%提至49%以上,巴卡粉礦比例從最高24%降至最低14%,使混勻料成本降低3155萬元。為了進一步降低混勻料成本,該廠還在燒結礦混勻料中,配加高爐瓦斯灰、煉鐵灰、焦化除塵灰、煉鋼細灰、氧化鐵皮等冶金廢料,以降低燒結礦成本。
新的混勻料配方在燒制過程中,出現了含鐵廢物料燒損大、粒度細現象,造成混合料粒度組成差、料層透氣性差、有害元素增加、產量質量降低等難題。
針對該難題,該廠工藝技術人員對配料結構進行分析研究,制訂配比方案,充分利用燒結杯實驗數據驗證,不斷調整優化相關工藝參數,提高料層透氣性,穩定生產過程控制,使該廠燒結礦轉鼓指數全年平均為80.18%,返礦率為8.27%,合格率、堿度、品位穩定率均達到100%,在國內360平方米同類型燒結機中處于領先地位,滿足了高爐對燒結礦質量的要求。
據統計,2013年該廠含鐵含碳冶金廢料利用量噸鐵達到108.6千克,共配吃59.84萬噸,僅此一項每噸燒結礦成本降低19.09元,總計降成本1.0907億元。
精細操作控制成本
雖然經過多方努力,燒結礦質量達到了要求。但是由于優質料配比減少,在燒制燒結礦過程中,其中的化學成分發生變化,使燒結礦中的氧化鋁顯著升高,導致高爐爐渣中的氧化鋁含量經常超過16%的上限。
面對不好消化的“粗糧”,如何既讓高爐吃得順暢,又能控制燃料成本,成為擺在該廠干部職工面前的一道難題。
為了適應原料質量變差的情況,不影響高爐順行,保證焦比不上升、煤比不下降,該廠強化高爐操作,堅持提高高爐渣鐵物理溫度,將物理熱穩定在1515攝氏度以上,同時穩定爐渣中氧化鎂與三氧化二鋁的比值,保證爐渣鐵水流動性,最大限度減少對生產的影響。此外,他們根據入爐原料性價比綜合測算,確定減少性價比較差的球團、適當增加塊礦或燒結礦的配料原則,控制較低的渣鐵比,盡可能地降低焦比、提高煤比、降低綜合燃料比。
在高爐操作上,該廠綜合多種因素,采取超前預判,主動調劑減少波動頻率與幅度,把波動帶來的損失降到最低,為高爐穩產順行創造了條件。2013年,該廠全年綜合燃料比平均為499.4kg/t,在全國3200m3高爐中名列前茅。
精細管理激發活力
面對嚴峻的市場形勢,2013年下半年邯鋼又提出了新的降本要求。“公司要求鐵前成本再降100元/噸,我們怎么辦?”這是該廠召開成本攻關會時,該廠廠長劉京瑞給大家布置的“作業”。作為邯鋼鐵前降本增效的主力軍,劉京瑞帶領著全廠干部職工迎難而上。
要想實現新的降本增效目標,嚴格的管理制度是保障。
白天、夜晚和節假日,每天24小時,生產一線都有值班領導忙碌的身影。他們對生產、原料、設備等各環節工作情況進行不定時檢查。該廠生產技術室副主任王綱,主要負責原燃料質檢工作,每日監測入爐焦炭、燒結混勻料、煤粉水分等情況。2013年10月29日,他在槽下振動篩處檢查時發現篩底處漏料,按照規定對相關單位考核200元,并要求其及時聯系相關人員對篩底進行補焊、修復,避免了燒結礦浪費、返礦率超標的現象發生。
利用每天高爐攻關會等,該廠對完不成任務的車間、班組進行由上而下連帶責任考核。“精細管理和嚴格的考核制度,更能促進工作的積極性。”該廠1號高爐車間主任王永林說。
管理講制度、工作比奉獻是該廠的目標,也更加激發了該廠各級管理人員的工作干勁和活力,形成了“發現問題在現場、解決問題在現場”的良性管理,為順利完成全年鐵產量奮斗目標和挖潛增效指標夯實了基礎。