今年以來,攀鋼釩煉鐵廠努力向國內先進企業指標看齊,著眼于全工序能耗結構的優化,不斷提高煤氣利用率、噴煤比以及降低高爐金屬損失率。2月份,該廠噸鐵入爐焦比為434公斤,最大限度實現了經濟冶煉。
入爐焦比是煉鐵工序最重要的技術經濟指標之一。進入2014年,針對球團礦配比大幅度下調,對高爐提高煤氣利用率帶來的不利影響,該廠成立降低焦比攻關隊,加強焦炭篩專項管理,確保小塊焦的充分利用,進一步降低燃料消耗。
同時,針對目前球團礦配比大幅度下降的情況,從料制、批重、料線等方面探索改善煤氣利用率的有效途徑;研究高爐富氧率、煤氣利用率和成本之間的關系,找到適宜高爐的最經濟的富氧率。在此基礎上,圍繞提高風溫水平和噴煤比,開展煤粉預熱實驗,提高燃燒效果;加大技能培訓力度,不斷提高崗位職工的操作技能,并注重崗位操作細節,以操作“零失誤”、時間“零浪費”為原則,實施精細調節,使每座熱風爐在燒爐期間都能夠充分蓄熱,為高爐最大限度提供優質熱風。
圍繞降低金屬損失率,該廠加快研究適宜的添加劑,以改善爐渣性能,降低爐渣粘度,不斷提高渣鐵分離效果;加強鐵罐保溫措施,降低鐵水粘罐程度,減少鐵罐帶渣量。隨著蓄鐵式主溝的全面推廣,出鐵過程中渣鐵噴濺明顯減少,鐵損進一步降低。據統計,2月份,該廠全工序金屬損失率僅為6.46%,較去年平均水平降低了0.68個百分點,為進一步降低焦比奠定了基礎。