這款機(jī)器人可進(jìn)一步降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,保證職工作業(yè)安全,最重要的是能夠代替人工完成有害環(huán)境下的作業(yè)。”提起它,該廠電氣責(zé)工劉世忠贊不絕口。據(jù)了解,經(jīng)罩式爐退火后的冷軋卷,尤其是厚規(guī)格鋼卷,在進(jìn)行平整時(shí),卷心部位由于輕微粘結(jié)和平整張力導(dǎo)致層間擦傷的缺陷難以控制,對(duì)成材率和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大。為此,該廠冷軋作業(yè)區(qū)每班設(shè)專人對(duì)卷心進(jìn)行焊接固定。職工勞動(dòng)強(qiáng)度大、頻繁跨越步進(jìn)梁存在安全隱患、焊灰危害職工身體健康……手動(dòng)焊接帶來的弊端顯而易見。“遇到生產(chǎn)高峰期,一個(gè)班下來,崗位職工甚至需要焊接80個(gè)鋼卷,共640個(gè)焊點(diǎn),勞動(dòng)強(qiáng)度可想而知。”劉世忠說,此外,每名職工技能水平參差不齊,不利于穩(wěn)定焊接質(zhì)量。今年,碳鋼薄板廠成立技術(shù)攻關(guān)小組,通過研討論證,決定用自動(dòng)焊接機(jī)器人代替人工手動(dòng)焊接。
期間,技術(shù)人員迎難而上,查找原因,制定方案,消除了焊接機(jī)器人焊接速度較慢、焊點(diǎn)掃描定位不準(zhǔn)確等多個(gè)“攔路虎”。終于,8月底,焊接機(jī)器人正式“上崗”,規(guī)避了人工焊接帶來的各種缺陷。劉世忠說,提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平是大勢(shì)所趨,下一步,冷軋作業(yè)區(qū)計(jì)劃投用帶鋼表面質(zhì)量檢測(cè)儀,并進(jìn)行帶鋼測(cè)厚儀升級(jí)換代,助力企業(yè)“提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)”。