礦熱爐是鐵合金生產的主要設備,電極則是礦熱爐的“心臟”,電極管理水平的高低,直接決定礦熱爐生產穩定順行與否。為進一步降低鐵合金生產過程中的電極事故率,增加礦熱爐有效作業時間,酒鋼宏興股份公司宏電鐵合金公司創新電極控制方法,分“四步走”保證了礦熱爐安全穩定運行。
據介紹,電極分為碳素電極、石墨電極、自焙電極三種。自焙電極導電性能強、熔點高、膨脹系數小,且較為經濟,是宏電鐵合金公司礦熱爐生產中的“主力”備件。通過“變壓器→電極→爐料”這一反應過程,自焙電極將變壓器輸出的電能轉化成爐料還原反應所需的熱能,保證變壓器輸出電能的高效傳送,提高礦熱爐生產效率。
從爐頂俯視,礦熱爐內的三根電極呈等邊三角形垂直均勻分布。在下料操作過程中,不可避免地會造成料面不規整等問題,甚至會出現物料結塊等情況。由于爐料表面溫度達到400度,在高溫影響下,就需要借助搗爐機,“規整”物料,確保爐料均勻、松散地散落在電極周圍,增強料面透氣性,促使爐內物料還原反應順暢、爐氣正常均勻排出。
然而,就是在搗爐過程中,一些影響電極分布的問題隨之而來。“每根電極長15米、直徑1.3米,要保證這么一個龐然大物垂直插入料面以下2米的位置,且不受任何影響,幾乎是不可能的。更何況每個礦熱爐內有三根電極,尤其是在每根電極反應能力不一致的情況下,就更難保證電極的垂直效果。”該公司計劃財務科副科長楊旭說,礦熱爐內電極長期在高溫環境中,不斷焙燒和循環消耗,在各種外力的擠壓下,電極會出現不同程度的偏斜,呈“外八字”型。這直接導致電極故障頻發,影響礦熱爐有效作業率和技術經濟指標,給正常生產帶來重大損失。
在進行實地考察、分析大量數據的基礎上,宏電鐵合金公司創新了一種防止電極偏斜的方法。