對標先進,系統優化提升
為了追趕超越行業先進,公司組織人員前往南鋼、中天、建邦等企業對標先進,從工藝優化、經濟技術指標、設備改進提升等方面入手,全面開展對標工作。一方面煉鋼廠推行轉爐留渣操作、優化連鑄電攪、推進普通增碳劑代替石墨增碳劑,使鋼水氣體含量、鋼坯低倍樣質量以及鋼坯成材率等工藝技術提升明顯;另一方面,軋鋼廠采用常穿水工藝,優化水冷和風冷工藝參數,使得鋼材力學性能更加穩定;計量檢驗中心使用熒光分析儀、氧氮氫氣體分析儀、掃描電鏡等檢化驗設備,同時增加人手,確保檢驗數據的及時性、準確性,為生產提供有效的參考;此外,為解決生產過程存在中的問題,做好產品生產總結工作,技術質量管理部多次組織召開了品種鋼生產協調會、總結會,并針對SWRH82B產品強度、性能、成材率等方面存在的問題提出行之有效的解決辦法。
通過公司上下的協同努力,在保證產品優良性能的前提下,不斷的改進和優化生產過程,目前鋼坯合格率提高8%左右,鋼材成本較前期進一步降低。
攻克難關,產品性能優良
軋制后部分鋼材出現網狀滲碳體,技術質量管理部組織人員進行了攻克,著重對鋼坯優化合金成分進行了探索,通過現場收集數據,完善了工藝標準化控制程序。目前SWRH82B索氏體化率平均為89%,無脫碳層、心部馬氏體出現,網狀滲碳體控制在2.0級以下,SWRH82B較2018年鋼材質量得到顯著提高。
強化管理,精心組織生產
為了保證生產順利推進,各單位強化設備管理,技術質量管理部精心協調生產組織。生產前煉鋼廠重點關注電石、石墨增碳劑、預熔渣等生產物料,技術質量管理部專項督辦精煉自動吹氬設備,軋鋼廠更換導衛、跑槽等關鍵備件,全面做好生產前期的保障工作。生產過程中,煉鋼廠、軋鋼廠、技術質量管理部組織人員到現場對關鍵工藝設備運行情況進行確認,確保工藝參數達到要求標準,確保生產過程中出現的問題得到有效解決。生產后,技術質量管理部及時組織人員開展分析總結,穩定和固化各工序操作,當前控制常態化生產機制已基本確立。
在一系列的不懈努力下,2019年漢鋼公司優質線材逐漸形成了以SWRH82B為主導的拳頭產品,公司產品研發常態化生產機制和成本效益測算模型已基本確立。截止目前SWRH82B已累計生產近3萬噸,鋼材銷量2萬余噸,產銷售實現雙突破。
2019年,在公司全體干部職工的共同努力下,SWRH82B產品成本、質量、產量都已實現了新突破,生產加工的鋼絞線產品成功在橋梁、堤壩、煤礦等多個建筑工程應用,以其穩定、優良的質量已得到客戶的認可,建立了良好的市場口碑,為公司產品結構轉型升級提供了有力的支撐,為企業高質量發展奠定了堅實的基礎。