河鋼邯鋼大型軋鋼廠型鋼設(shè)備車間以提高設(shè)備精度、優(yōu)化設(shè)備功能為抓手,鼓勵職工創(chuàng)新思路、出謀劃策,持續(xù)提高重軌產(chǎn)量和質(zhì)量。近期,該車間在重軌測樣處增加了就地操作箱和操作臺,并優(yōu)化了矯直機與冷床的控制程序,既方便了測樣人員就地操作,又節(jié)省了檢驗時間,提高了重軌的生產(chǎn)效率。
原重軌測樣處位于矯直操作臺東側(cè)15米左右,重軌完成矯直后,需要測樣人員對樣品的扭轉(zhuǎn)度等數(shù)值進(jìn)行檢測,以此作為調(diào)整矯直機各項參數(shù)的依據(jù),保證重軌矯直質(zhì)量滿足要求。測樣人員檢測重軌時,需先讓鋼停下來,再使用儀器進(jìn)行測量,由于控制鋼停、鋼走的按鈕在矯直操作臺,職工需往返兩者之間,造成操作不便和時間浪費,嚴(yán)重制約生產(chǎn)節(jié)奏。該廠設(shè)備科與型鋼設(shè)備車間經(jīng)過討論,決定利用停車檢修時間,由該車間主軋電氣作業(yè)區(qū)配合,在測樣處增加就地操作箱和操作臺。該作業(yè)區(qū)技術(shù)員劉世杰和青年職工金福振經(jīng)過詳細(xì)的現(xiàn)場測量,制作了電纜橋架、放置了以太網(wǎng)線,實現(xiàn)了測樣處與矯直操作臺的電氣通訊。同時,他們在測樣小屋增加了操作畫面,在測樣現(xiàn)場增加了一臺操作站,并優(yōu)化了矯直機和測樣操作臺的控制程序。這樣一來,測樣人員就可以就地更改矯直參數(shù),并且可以控制鋼走、鋼停,大大提高了重軌的檢測效率,一根鋼大約可以節(jié)省1分鐘時間。
由于冷床入口是自動化控制,而出口受重軌測樣影響,出鋼較慢,導(dǎo)致冷床入口和出口的生產(chǎn)節(jié)奏不同,操作人員需要時刻關(guān)注冷床上鋼軌的數(shù)量,來控制入口是否上鋼,而且等待檢鋼也造成冷床不上鋼,造成冷床空位的浪費。該車間主軋電氣作業(yè)區(qū)技術(shù)員楊森根據(jù)矯直機和測樣處的工作節(jié)奏對冷床的控制程序進(jìn)一步進(jìn)行了優(yōu)化,使冷床入口和出口程序?qū)崿F(xiàn)分別控制、互不影響,只要冷床入口有空位就會自動上鋼,不僅提高了冷床的利用率,也提高了生產(chǎn)節(jié)奏。
該車間職工相互配合,不折不扣落實各項工作措施,前后僅用一天時間,就完成了矯直機和冷床的程序優(yōu)化,有效提升了重軌的生產(chǎn)效率。