隨著設備升級改造的不斷推進,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼1廠連鑄流前快速切斷裝置通過前期的備件回貨、安裝調試后,目前兩臺連鑄機已正式投運,運行效果良好,中包工崗位由之前的四人流前值守變成了目前的兩人值守,并且能夠在事故狀態下快速堵流,降低人員勞動強度。
“以前流前平臺共設計了兩臺中包水口液壓缸,一用一備,平時開澆及堵流的時候基本滿足生產需求,但是一旦出現事故狀態需要多流同時堵流時,就得流前操作人員快換安裝油缸,八個流依次進行堵流操作,不僅延誤時間,有時候還間接的把事故擴大了。”一號機甲班工長張漢江介紹道。
除了張漢江介紹的外,筆者還了解到,前期煉鋼廠兩臺連鑄機針對這種情況曾進行過多次改造完善,后來決定在每個流設置了一臺單獨液壓缸、蓄能器、失電關閉電磁閥等,即流前快速切斷裝置,實現了事故狀態下快速可靠堵流的使用要求。據悉,在事故狀態下,流前快速切斷裝置可以通過手動或自動模式實現堵流,特別是系統斷電時可以通過蓄能器壓力可安全快速堵流,進而降低事故影響,減少人員勞動強度和安全風險,為員工營造安全、舒適的工作環境。
試運行期間,操作人員發現,流前快速切斷裝置系統手動操作閥臺與斷電堵流閥臺采用并聯方式,因斷電自動堵流閥臺單獨使用的電“O”型結構的換向閥,在正常生產期間無法可靠切斷油路,活塞桿自動行走,使得盲板擠壓下水口,存在不安全因素。隨即與維修班組聯系,在多方的共同商討下,決定將電磁換向閥更換為電“Y”型,使油缸前后腔在正常得電狀態下油路壓力平衡,并加裝疊加式雙單向液控單向閥,進一步使液壓缸在正常生產期間處于鎖定狀態,保障斷電切斷可靠運行。
通過再三的調整改造,如今流前快速切斷裝置已正式投用,得到了中包工的一致好評,車間也根據流前的運行情況縮減了人員配置。如今,大家對這流前快速切斷裝置留下了八個字的新評論:方便、安全、高效、省人!(高海旺楊蕊)