今年初以來,新鋼集團新良特鋼在連鑄澆鑄生產上積極發揮設備改造優勢,嚴格執行工藝紀律,加強設備維護,不僅減少了現場操作事故,提高了鑄坯質量,而且主要消耗指標得到明顯改善。今年1月~9月份,在該公司連鑄機生產主要消耗指標中,煤氣消耗2.94元/噸鋼,耐材消耗22.16元/噸鋼,輔料備件消耗4.75元/噸鋼,同比分別下降了0.36元/噸鋼、1.74元/噸鋼和1.25元/噸鋼,共節約生產成本127萬余元。
去年下半年,由于新良特鋼連鑄機精度不夠,漏鋼事故時有發生,不僅產品容易出現結疤、裂紋等質量問題,而且容易造成企業生產消耗成本高。對此,該公司首先對連鑄機進行了大修。改進后的連鑄機振動裝置的偏擺、振幅均符合技術協議要求,保證了連鑄機的對弧精度及各項參數的標準性。今年初以來,為了發揮好連鑄機大修后的優勢,該公司制訂了《連鑄機維護檢修制度》,進一步明確了澆鋼車間在冷鋼清理、水汽維護及設備保養等方面的職責,分工明確、責任到位,有效保證了連鑄機穩定高效運行。
其次,在連鑄生產過程中,由于澆鑄斷面、鋼種種類較多,更換斷面較為頻繁,使澆鑄操作難以做到穩定和連續。對此,該公司要求嚴格規范操作工藝紀律,狠抓標準化操作。一方面,該公司做好開澆前的準備工作,如檢查各冷卻水壓力和流量是否正常;根據所澆鋼種編輯工藝參數,在啟動液壓泵和電磁攪拌后檢查是否有故障信號。另一方面,該公司堅持拉坯過程中保證拉速和鋼液面穩定,即嚴格按照“恒拉”的原則進行澆鑄。此外,該公司通過自動加保護渣設備,連鑄生產達到結晶器“恒液位操作”,從而實現穩定生產和防止鋼液二次氧化。
與此同時,該公司還加強對連鑄機設備的維護,一方面在結晶器的安裝維修上做好水縫、足輥對弧的調整,另一方面做好對弧對中校正,以及相關參數的測試調整,并對振動裝置、拉矯機定期校驗、更換,從而有效減少生產事故的發生。