河北永洋特鋼集團有限公司(以下簡稱永洋特鋼)煉鋼廠,目前有一座120t頂底復吹轉爐,兩座120tLF精煉爐,一座120tVD爐以及兩臺連鑄機,其中一臺六機六流、一臺八機八流;現有產品主要有汽車用彈簧扁鋼、貨叉用扁鋼、高強度汽車用熱軋扁鋼以及輕軌、重軌、工業鋼軌、礦用工字鋼、礦用U型鋼等。
貨叉扁鋼系列鋼是永洋特鋼公司的主要產品之一,貨叉扁鋼作為叉車關鍵部件的原材料,用于加工叉車的貨叉,要求疲勞壽命≥100萬次、淬透性窄、力學性能穩定,同時對表面質量、外形尺寸要求較高。由于這些性能要求的特殊性,決定了其生產工藝的復雜性。例如,該鋼種在生產時加入微合金化元素鈦,用于細化晶粒,同時為防止形成TiN等夾雜,又加入微量硼進行固鈦,這樣就使得該鋼種合金元素的相互關系變得比較復雜。
33MnCrTiB生產工藝及存在主要質量問題
貨叉扁鋼生產工藝:頂底復吹轉爐→吹氬站→LF精煉爐→八機八流連鑄機(150×150mm)/六機六流連鑄機(160×225mm)。
主要存在的質量問題:一是夾雜物超標多(2018年合格率只有96.58%),主要是B類夾雜細系、C類夾雜超標;二是澆鑄水口結瘤,連澆爐數低,生產過程不穩定;三是鑄坯缺陷嚴重,鑄坯凹陷時有超標,兩側凹陷>5mm,中心疏松面積大,鑄坯表面有渣溝(坑)。
冶煉工藝優化
針對33MnCrTiB鋼夾雜物超標的問題,需要從各類夾雜物的形成機理出發,結合生產工藝,分層解析,系統優化加以解決。其C類夾雜主要是硅酸鹽夾雜,由于硅酸鹽夾雜熔點低,和鋼水的浸潤性好,不容易上浮,在鋼的加工過程中容易變形,影響鋼的高溫延展性,特別是對高強度鋼會影響鋼橫向斷面收縮率。C類夾雜超標的原因,主要是硅氧化生成SiO2后,再與其它氧化物生成的復合氧化物所致。而B類夾雜是以Al2O3為主的脆性夾雜物,主要影響鋼的疲勞壽命,根據不同的服役條件,有著不同的要求。B類夾雜細系超標主要是初煉鋼水脫氧不徹底,在LF精煉過程多次加鋁,形成細小的Al2O3夾雜,且上浮困難,造成B類夾雜細系超標。為此,筆者有針對性地進行了工藝優化。
轉爐工藝優化
針對B、C類夾雜超標,重點對轉爐終點進行控制,對出鋼脫氧和爐后合金化工藝進行改進。
轉爐終點碳、活度氧控制
強化出鋼碳控制,控制碳在0.08%以上,防止過氧化出鋼,合理控制出鋼溫度,出鋼溫度控制在1600℃~1615℃。轉爐終點留碳有效控制了轉爐終點活度氧,活度氧水平控制在150ppm~350ppm之間,為轉爐出鋼脫氧,防止Si的氧化,減少SiO2生成提供了保證。
轉爐下渣控制
減少轉爐下渣,出鋼采用擋渣塞加滑板擋渣的雙擋出鋼模式,保證轉爐下渣控制在2千克/噸以下,有效控制造白渣回磷,回磷多數爐次控制在0.002%以下;采用雙檔渣后,出鋼磷和到LF精煉結束磷的變化做比較,雙擋渣回磷量明顯降低。
出鋼脫氧優化工藝
利用出鋼前定氧,確定活度氧和加鋁量之間的關系,控制鋼水到吹氬站Als的含量;實行爐后一次脫氧工藝,保證高氧位下加足量的鋁,促進脫氧生成Al2O3夾雜充分上浮;同時減少合金化過程Si的氧化和LF過程鋁的消耗量。
通過現場爐次跟蹤,回歸出加鋁量計算公式(出鋼量按照135噸考慮),目標Als按照0.02%控制加鋁量。
在優化出鋼加鋁的基礎上,為了進一步減少SiO2生成,對出鋼合金化次序進行優化,出鋼30噸時加入增碳劑,出鋼50噸按照計算量加鋁塊脫氧,80噸開始按照順序加入900千克高錳、800千克高鉻、1200千克硅錳,然后依次加入石灰500千克和高鋁精煉渣400千克。
精煉渣系優化
研究表明,鋼坯內部夾雜物主要來自脫氧產物和精煉渣,為了最大限度去除夾雜,精煉渣合理的理化性能控制是減少夾雜關鍵。控制精煉渣性能,主要從以下四個方面入手:
(1)精煉渣要有合適的熔點,一般要求精煉渣熔點控制在比澆鑄鋼種液相線溫度低10℃以上。
(2)精煉渣要能與Al2O3充分反應,形成低熔點復合氧化物,使Al2O3夾雜盡可能被吸收,這要求渣的粘度和渣中Al2O3活度不能太大。
(3)精煉渣不能與鋼水產生化學反應,例如渣中SiO2與Al的反應,并且渣的硫容量盡可能大。
(4)精煉渣要對耐火材料不能有過強的侵蝕,渣中要有適當的MgO含量。
根據熱力學計算,參照CaO-SiO2-Al2O3-6%MgO四元相圖,得到了精煉渣渣系組分的控制范圍,得出CaO含量控制在44%~57%,Al2O3含量控制在19.5%~40%,SiO2含量控制在7.5%~20%。為了充分吸收Al2O3夾雜,就要考慮精煉渣的粘度、熔點等因素,研究指出當渣中55%≤CaO%≤57%,渣粘度在CaO-SiO2-Al2O3-MgO四元渣系最小(0.05~0.06Pa·s),渣對Al2O3吸收最強。同時保持精煉渣中較高CaO/Al2O3比例,一般控制在1.85~1.92的范圍,可以充分降低渣中Al2O3活性,提高對高熔點Al2O3夾雜的吸附。
依據以上分析,為了充分捕獲上浮的脫氧夾雜物,減少造白渣時SiO2被還原引起的增氧或SiO2在攪拌過程中重新被卷入鋼液,增加鋼中C類夾雜,將硅鈣渣系調整為鈣鋁渣系;降低渣中SiO2含量,改為高Al2O3、高堿度渣系。由于高鋁渣熔點低,形成液態的復合鈣鋁酸鹽化合物,很容易俘獲脫氧上浮的Al2O3夾雜,這將有效促進B類夾雜的改善。
連鑄參數優化
為了解決鑄坯凹陷和中心疏松問題,對鑄機的設備參數和冷卻工藝參數進行了優化。
銅管錐度曲線調整
由于該公司冶煉鋼種含碳量及拉速跨度較大,銅管錐度曲線要適應不同鋼種,既要防止低碳鋼的脫方,又要兼顧高碳鋼的拉坯阻力。為了避免銅管倒錐度差小時,常常發生鑄坯脫方問題,以及錐度過大,造成鑄坯表面渣溝現象。通過理論計算和試驗研究,得出了兼顧不同鋼種優化后的結晶器銅管錐度差為2.3毫米(弧面1.7毫米)時,可以獲得理想效果,鑄坯凹陷基本消除。
比水量、電攪和末攪優化
為了解決中心疏松,比水量由之前的0.3升/千克提高到0.5升/千克,提高比水量后,把電攪電流增加到400A,使形成的柱狀晶迅速熔斷,防止長大形成粗大晶粒,鑄坯低倍的疏松面積明顯減小;為解決中心部位的疏松顆粒粗大的問題,在適量降低末攪電流的情況下,把頻率調至6HZ~8HZ,增加末攪的穿透力,使電磁力能夠作用到中心區域,增加更多細小的等軸晶。
33MnCrTiB鋼質量改善效果
工藝優化化后,夾雜物評級從優化前合格率95.1%提高到99.2%,評級小于等于1級合格率明顯提升,特別是B細系和D類細系評級從優化前合格率70.23%、70.74%提高到優化后95.07%、90.13%,夾雜物評級明顯改善,也說明鋼水潔凈度得到提高。在實際生產中鋼水的連澆爐次也明顯提高。
結論
通過對33MnCrTiB貨叉扁鋼生產工藝的優化和實踐,得出以下初步結論:
(1)冶煉33MnCrTiB鋼應嚴格控制過氧化爐次,控制終點活度氧,控制下渣量可有效提高鋼水潔凈度;
(2)出鋼精確控制脫氧鋁的加入量,提高初煉鋼水Als的命中率,強化一次性脫除活度氧,可有效改善B和C類夾雜物;
(3)精煉渣系由硅鈣渣系調整為鈣鋁渣系,可提高鋼水潔凈度,改善鋼水可澆性;
(4)通過結晶器銅管錐度差合理性選擇,增加比水量,提高電攪強度,減輕了鑄坯凹陷和中心疏松缺陷。