3月份以來,邯寶煉鐵廠緊扣公司“1138”工作思路,不斷加強入爐原燃料的延伸檢查與管理,豐富原燃料的管理內容,大大減少了對爐況的沖擊幅度,鐵產量穩步提升。
該廠2號高爐在爐缸危險解除的情況下,加風加氧提高冶煉強度,日產接連刷新紀錄,達到8500噸以上的水平。1號高爐在原燃料顯著改善的情況下,實現日產8000噸的新臺階,通過改變原有調劑模式,變革上部裝料制度,達到了空前的穩定狀態,24日日產達到8326噸。在爐內調整上,兩座高爐通過長時間觀察,把準調整的方向,通過小幅度動作優化以調整減少過程的波動,將爐體水溫差穩定控制在稍低水平上。
在外部保障上,該廠加強了原燃料的管理力量,除原料組全員行動外,不斷增加夜班值班力量,加強了原燃料狀況異常情況下的監督檢查與協調管理。廠部不定期對料場塊礦、球團、外進焦進行質量督查,對發現的問題現場辦公,對自產焦炭進行自動取樣與人工取樣的對比監督,防范質量數據的失真,避免高爐指導方向上的失誤。原燃料檢查人員重點檢查料場強力振動篩的運行狀況,對塊礦進行篩分處理,減輕高爐槽下的篩分及供料速度。針對噴吹煤灰分異常的情況,增加了原煤與煤粉的抽查頻率,超標異常的及時向供料單位或部門發出預警,改善噴吹煤質量。
該廠從操作理念和調劑方法上進行大膽變革,打破原有原燃料質量較好條件下的爐內調劑模式,向原燃料質量偏差的適應性調劑模式轉變,提高調劑上的準確度,并增強了爐內的抗干擾能力。
3月23日,該廠鐵水產量再次超過16500噸,其中2高爐鐵產量突破8500噸,創下日產8548噸的紀錄;24日總產量達到16873噸,創歷史最好水平。