新鋼股份有限責任公司煉鐵廠9號高爐在歷經39天停爐大修之后,于5月18日竣工投產,標志著嶄新的9號高爐踏上第二代爐役新征程。值得一提的是,9號高爐在開爐短短48小時即達產達標,創下了新鋼高爐檢修史上達產達標新紀錄。
新鋼股份有限責任公司煉鐵廠9號高爐容積為2500立方米,一代爐齡自2009年2月建成投產至2021年4月,歷時12年零2個月,已成為新鋼公司的“長壽爐”“功勛爐”,每立方米爐容產鐵達到1.0812萬噸,為新鋼公司、江西冶金工業的發展做出了積極貢獻。
隨著時間的推移,9號高爐存在爐溫超高、爐缸侵蝕嚴重、水溫差過高等問題,不但影響高爐生產的正常運行,而且成為安全生產的重大隱患。為此,該公司審時度勢,決定對9號高爐實施爐缸大修工程。
作為生產單位,該公司煉鐵廠在組織其他5座高爐正常生產的同時,抽調一批責任心強、業務熟練的工程技術人員成立9號高爐大修工程項目部,負責指揮、協調大修工作,確保了工程保質保量地按期完成。
大修之后關鍵看開爐。與以往不同,這次新鋼公司煉鐵廠借助“外智”,采用全新開爐方式——由原先的三分之一風口改為全風口開爐。今年6月份,該公司煉鐵廠圍繞對標找差目標,選定爐況較好的9號高爐作為高爐利用系數“3.0”工程攻關的“先鋒號”,舉全廠之力為高爐增產創造有利條件。同時,該公司煉鐵廠還立足現有生產條件,在提升執行力上下功夫,努力把增產措施落到實處,合理控制好富氧率,不斷提高煤比和熱風溫度,并切實加強全流程管理,加大設備巡檢工作力度,降低設備故障率,減少非計劃休風,從而為增產創造了有利條件。7月下旬,9號高爐利用系數突破3.0大關,躋身國內同類型高爐先進行列。