Ti含量控制成為項(xiàng)目難點(diǎn)
今年6月底,該廠成功研發(fā)浸入式水口吹氬技術(shù),實(shí)現(xiàn)軸承鋼連澆爐數(shù)和探傷合格率的重大突破,在此其中,Ti含量控制成為項(xiàng)目攻關(guān)的一大難點(diǎn)。
考慮到高端客戶對(duì)鋼材中TiN夾雜物控制有著極為苛刻的要求,而該廠此前大部分爐次Ti含量均高于0.0015%,普通冶煉工藝難以滿足高端客戶需求。
對(duì)此,該廠本著“客戶的需求就是我們的追求”生產(chǎn)理念,成立技術(shù)攻關(guān)小組,由廠長(zhǎng)助理王立濤帶領(lǐng)相關(guān)技術(shù)人員會(huì)同技術(shù)中心,深入分析、系統(tǒng)梳理軸承鋼Ti含量高居不下的主要因素,并采取針對(duì)性解決措施。
首先,該小組對(duì)目前鐵水中Ti含量水平進(jìn)行全面評(píng)估,并通過(guò)優(yōu)化配礦的方式,將Ti含量穩(wěn)定控制在0.055%以下。
其次,根據(jù)Ti含量波動(dòng)范圍,精確推算轉(zhuǎn)爐內(nèi)Ti的氧化過(guò)程和鋼渣中氧化鈦的總量,分析出各類合金中Ti含量對(duì)鋼液中Ti的影響規(guī)律,從而選擇合適的合金輔料。
最后,考慮到軸承鋼中Al含量較高,為盡量避免后期鋼中的Al與渣中的氧化鈦發(fā)生反應(yīng)導(dǎo)致軸承鋼Ti含量進(jìn)一步增加,該小組嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)的下渣量,并適時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)爐爐后扒渣操作,最大程度避免渣中的氧化鈦發(fā)生還原反應(yīng)。