優(yōu)化程序解難題降成本
棒三作業(yè)區(qū)主要以小規(guī)格螺紋鋼生產(chǎn)為主。生產(chǎn)過程中,隨著軋輥的磨損,輥縫也隨之變化,料型就會發(fā)生變化,加之調(diào)整輥縫為手動調(diào)整,若調(diào)整不及時,則影響鋼材質(zhì)量。針對這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定利用自動壓料來代替手動壓料,即在軋機上安裝1臺減速電機,同時制作控制柜,編寫控制程序,通過遠程遙控的方式控制壓下量。改造后,崗位工可及時調(diào)整軋機輥縫,延長了軋輥使用壽命,滿足了生產(chǎn)需求,同時年創(chuàng)效5萬余元。
加裝風(fēng)機連鎖裝置降成本
棒三作業(yè)區(qū)加熱爐鋼坯出爐時,出爐輥道處設(shè)有除磷裝置,受環(huán)境影響,出爐鋼坯在經(jīng)過除磷裝置后會產(chǎn)生大量蒸汽,加之出爐輥道長度限制,距離爐口較近,爐膛在換向瞬間會變成負壓,將產(chǎn)生的蒸汽吸入爐內(nèi),直接影響爐體耐材、蜂窩體壽命。為解決這一問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場觀察,決定將原出爐口位置手動軸流風(fēng)機改裝為自動控制聯(lián)鎖啟停裝置,以斜吹方式將鋼坯經(jīng)過除磷裝置后產(chǎn)生的蒸汽吹散,避免因爐膛負壓產(chǎn)生蒸汽吸入爐膛內(nèi)造成爐體耐材、蜂窩體損耗。改造后,上線運行效果良好,降低了電耗,延長了爐體耐材和蜂窩體的使用壽命,年創(chuàng)效5萬余元。
巧加專用連接器保安全
電機的溫度是影響電機運行的重要因素,通過熱電偶將溫度傳到電腦上,達到實時監(jiān)控的目的。由于加熱爐區(qū)域熱電偶線路老化,接頭氧化等原因,導(dǎo)致電阻過大,溫度顯示不準(zhǔn)確,易造成系統(tǒng)誤報警,影響崗位工操作。針對這一問題,經(jīng)技術(shù)人員討論研究,決定在直流電機上安裝1個PT100專用連接器,連接在測溫電阻和測溫線路上,有效解決了線路老化、接頭氧化等問題。此舉不僅實現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備預(yù)知預(yù)控功能,減輕了人員勞動強度,而且降低了維修成本,年創(chuàng)效4.5萬元。