河鋼舞鋼1260m3高爐所用含鐵原料以巴西、澳大利亞的外購礦為主,國內礦粉用量不足20%。2021年受到天氣及新冠疫情的影響,海外鐵礦石價格猛漲,在鐵水價格上漲幅度較小的情況下,該廠利潤減少,如何降低原燃料成本、取得更高的利潤成為考慮的重點。2021年第二季度雖然國內疫情好轉,但是國際形勢依舊嚴峻。2021年5月份,該廠從含鐵料著手,開始使用一些價格較為便宜的印度粉和高鋁精粉,兩者配比逐步提高,2021年8月份配比占6%,雖然冶煉成本降低,但兩者鋁含量高,高爐渣中鋁含量大幅度上漲,易引起爐況難行、渣鐵流動困難、脫硫能力下降等問題,會嚴重會影響高爐冶煉順行。
隨著該廠印度粉和高鋁精粉的增加,燒結礦中Al2O3從1.95%提升至2.35%,最高達17.02%。爐渣性能不僅是制訂高爐冶煉制度的依據,也是高爐原料選擇的依據。高爐冶煉過程對爐渣穩定性要求很高,而高鋁礦的廣泛使用使得高爐料層透氣性下降,爐渣的流動性和穩定性變差,甚至導致高爐不順行,影響高爐的正常操作。面對這一問題,如何調整高爐制度及采取怎樣的技術措施,使高爐適應高鋁冶煉,成為高爐高效冶煉的關鍵。對此,該廠從熱制度、造渣制度、送風制度和裝料制度四大制度入手,通過不斷優化調整高爐控制參數,逐步研究適合河鋼舞鋼1260m3高爐高鋁渣冶煉的操作制度。該廠將爐渣二元堿度控制在一定范圍內,改善原料條件,保證爐渣中的Al2O3含量達到要求,同時提高爐渣中MgO的含量,使鎂鋁比控制在特定范圍,既有利于爐渣脫硫,又有益于保存爐缸熱量,確保低硅冶煉的爐況穩定。
經過不斷研究、測試、實踐,該高爐高鋁渣冶煉技術在渣中鋁含量提升的情況下,使日產量在原來基礎上提高400余噸,2021年產量比2020年產量整體增長了8萬噸,創造經濟效益1600余萬元。