為盡快適應三座高爐、四座轉爐時代全體系運行新常態,解決鋼包周轉難、物流交叉多以及工序能耗高等生產瓶頸。煉鋼廠公輔單元、生產技術室聯合耐材總包協作方深入融合、高效協同,成立“鋼包攻關團隊”,積極落實“降本增效”的運行原則。通過改進型鋼包夾板透氣磚實踐、鋼包壽命提升、鋼包烘烤超時控制等一系列措施。從而實現增產降本、節能減碳降本以及差異化精品增效。
1-6月實現:鋼包狀態符合率提升4.2%;鋼包周轉率提升16.7%;鋼包烘烤超時時間降低60.7%。
鋼包是產量的保證。但鋼包備包并不能作為我們面對生產異常時的“擋箭牌”,同時要積極響應轉爐工序-30kgce/t.s節能減碳降本工作推進,如何才能減少鋼包烘烤時間?如何實現最高的生產效率?成為了團隊思考最多的問題。
“不怕無策,就怕無心。”這是公輔單元鋼鐵循環作業長凌漢卿說的話。他帶領專項攻關團隊,努力研究鋼包烘烤方式,經反復論證后,團隊大膽果斷決定:取消鋼包備用包!
團隊根據生產計劃,合理制定鋼包周轉數量,通過精準匹配,安排鋼包烘烤時間,靈活應對生產各項異常。1-6月鋼包烘烤時間大大減少了2400小時,降低了焦爐煤氣消耗約84萬立方,實現了節能減碳降本。
然而取消備包,無疑是自斷后路,這意味著生產物流必須保持長期穩定的狀態,這更是考驗著鋼鐵循環作業區各班調度的生產組織及策劃。
四班調度不甘示弱,勇于刀刃向內。在滿足生產物流穩定的情況下,他們根據生產實際,靈活調整生產計劃、緊抓鋼包空包返回時間、優化物流最優工序等一系列舉措,確保了鋼包熱狀態,為轉爐冶煉助一臂之力,3月份創下了班產60爐的最優歷史紀錄,實現了增產降本。
在煉鋼廠,鋼包起著承上啟下的作用,要發揮煉鋼極致產能,鋼包是重要瓶頸之一。
浙江自立以全面高效協同為己任,立足技術進步,勇于打破鋼包耐材的常規認知,聯合團隊核心人員、生產技術室,自2021年8月起,就已開始直面攻關,制約鋼包壽命提升的鋼包透氣磚,最終研發出新型免清洗鋼包透氣磚—鋼包夾板式透氣磚,通過現場應用技術的探索及管控方案不斷完善,迅速實現了鋼包小修壽命62%的提升,實現了差異化精品增效,此項由技術與應用相結合的改革創新,不僅大幅度減少了鋼包在線熱修作業用時、降低了裝包人員的勞動強度、還顯著降低了精煉吹氬失敗的異常次數。同時減少了鋼包上下線對生產物流的影響,使鋼包周轉得更快,助推3月份鋼包周轉率創下5.44的歷史紀錄。
從攻關團隊的大膽改革,到生產調度的自我加壓,再到各方的協同創新,鋼包團隊將持續以“一切成本皆可降”為目標,打破常規認知,深化全面對標找差工作,以鋼包烘烤、鋼包翻損、鋼包重量等日常管控指標為抓手,積極推進煉鋼極致成本工作,為轉爐工序能耗-30kgce/t.s行業標桿水平創造價值,在鋼包團隊的高效協同下1-6月創效益約120萬元。
以變應變,謀定快動!湛江鋼鐵將持續踐行“降本增效”,深入“三降兩增”工作,攻克關鍵瓶頸,打造極致生產效率,在“少直快低”運行原則下積極挖掘生產經營過程中的潛力點和改進點,讓“生產型”轉向“生產經營型”的理念活靈活現,堅定提升成本核心競爭力,進一步提升公司抵御風險能力。