截至目前,6號焦爐本體:爐溫升至176℃,嚴格按照烘爐計劃實施;爐門修理站安裝完成50%,焦爐地下室加熱焦爐煤氣管道施工完,推焦機軌道完,端臺電氣柜母線、端臺上水安裝完,電纜橋架安裝完成60%,電纜敷設完成50%,機、焦側操作臺完,第三軌支架基礎完。熄焦塔5月4日已投運。
主控樓:主體建設已完成,裝修裝飾完成98%。
煙囪及主煙道:已完工,9月21日開始烘煙囪,投入使用。
干熄焦土建進度:GX1轉運站完、GX2轉運站完、GX2通廊完,橫移裝置基礎完,除氧給水泵房基礎完,環境除塵煙囪基礎墊層完,干熄焦綜合電氣室二層結構完。
設備安裝:鼓風裝置完,干熄槽第四段筒體第三帶組裝完成、正在焊接,鍋爐鋼結構框架完;
25MW發電項目:發電廠房3.7m平臺砼澆筑完成,正在對3.78m—8.3m平臺柱鋼筋綁扎,模板支設;循環冷卻水塔池底砼澆筑完成。
持續升溫焦爐烘爐穩步推進
焦爐烘爐是焦爐投產的關鍵。為保證6號焦爐烘爐質量,焦化事業部針對調火班組人員不足的實際,抽調中堅力量全面負責6號焦爐烘爐工作。他們克服氣溫降低實際困難,派專人24小時跟蹤在現場,每天至少進行兩次廢氣分析,按廢氣各成分含量,計算空氣過剩系數,通過分析結果,監測砌體內水分,調整入爐空氣量和煤氣量。
監控畫面每5分鐘出一次數據。為保證入爐吸力,他們根據數據變化,手動調節煤氣流量、支管壓力、總煙道吸力、支煙道吸力、更換孔板、調節封門開度,借助觀察孔,通過觀察火焰大小及顏色進行控溫,每小時現場調節一次,嚴格按照升溫曲線進行升溫。
調火組組長周立海介紹說:“在實際升溫過程中,為避免出現個別過低號爐和過高號爐,我們自制了流量孔板,用卡尺測量出所需孔板的大小,用銼刀銼出想要的尺寸,通過局部更換大小孔板的方式,調節煤氣流量,使炭化室均勻受熱,保證了烘爐質量”。
目前,烘爐處于干燥階段,10月3日15點30分,機、焦側炭化室全部點火烘爐,截止到25日,烘爐溫度達到176℃,嚴格按升溫計劃推進。
按下加速鍵在建工程按計劃實施
正在建設的干熄焦項目工程因疫情形勢嚴峻及時調整了施工方案。在物料、人員不能按時進廠施工的情況下,為保工程項目進度,設備工程部積極與相關部門溝通,保證原料入廠,并就地取材,將焦爐工程部分物料與干熄焦項目共用。
針對施工時間較早,施工單位人員無法做核酸檢測等問題,公司在廠區內安排核酸檢測點;許多施工人員被隔離在東昌區無法入廠,為不影響工程進度,公司與施工單位協商,有效調度現有人員,團結協作完成施工任務。
在項目施工推進過程中,針對多工種齊頭并進的情況,設備工程部與施工單位合理調整施工重點,將項目多點同步建設調整為重點建設,在現有資源下,把工程重點項目先行推進完成,有效化解了原料、人員等問題,為工程項目穩步推進提供了保證。