近日,山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業部(下稱山鋼特鋼)50噸電爐車間成功實現了連鑄工序熱渣的循環利用。此舉既節約了原材料的使用量,又杜絕了鋼水浪費,已成為山鋼特鋼降本增效工作中的新“利器”。7月份,該事業部50噸電爐車間共實施熱渣回爐400多爐,降低成本80萬元,取得了顯著的經濟效益。
面對日益復雜嚴峻的鋼鐵市場形勢,節能降耗是促進企業發展、提高經濟效益的有力措施。該事業部50噸電爐車間按照山鋼特鋼要求,深挖細摳,全力尋找“降本源”,提高企業的經濟效益。該事業部50噸電爐車間通過研究后發現,連鑄工序大包內注余熱渣仍有較好的吸附夾雜和脫硫能力,還含有一定量的鋼水,如果能充分利用,可節約預熔渣成本,提高鋼水、合金回收率及加快精煉化渣進度。對此,他們通過優化生產組織,提出并實施“熱渣余鋼回包”操作新工藝。
為保證該工藝的順利實施,山鋼特鋼及時制訂了一系列措施,包括修訂《鋼包注余熱渣回包標準作業卡》、嚴格執行標準化作業、合理調配行車等。同時,電爐工序根據生產計劃把控出鋼節奏,控制好鋼水溫度;精煉工序協調上鋼回包節奏,執行《鋼包注余熱渣回包標準化作業卡》,專人指揮大包內注余熱渣回包,并根據冶煉鋼種技術條件和要求進行注余熱鋼渣回包操作。待連鑄工序大包內余熱渣剩2噸左右時,連鑄工序職工要及時停止澆鑄,由行車吊起大包兌加進剛剛出完鋼的鋼包內,然后進入精煉爐進行冶煉。
該工藝順利實施后,效果十分顯著,既減少了LF爐(鋼包精煉爐)預熔渣、石灰、合金等原材料的消耗,節省了電能和電極消耗,杜絕了注余熱渣過程中的鋼水損失,提高了鋼水回收率,又節約了渣盆消耗,降低了生產成本。經綜合測算,僅熱渣回爐操作一項,每爐就可以降低成本2000元。