近日,河鋼衡板以技術升級加快生產組織步伐,充分釋放產線潛能,通過精準計算,優化傳動程序,順利完成兩條拉矯線提速5%的改造目標,進一步提升產品盈利能力。
針對拉矯前庫物料過于充足,鍍錫線生產不均衡的實際情況,河鋼衡板組織技管人員對2條拉矯線的工藝條件進行優化,提出工藝速度提升10%的改造目標,力爭建立起高效的生產組織模式。首先,由機電技術員聯合組建提速攻關團隊,深入生產一線,詳細了解工藝條件和運行情況,針對在輥系減速機、開收卷最大轉速、卷筒輥徑等方面的參數進行精準計算,多次進行深入研究,最大限度發揮技術優勢,從優化傳動的PLC程序入手,制訂詳細提速方案。然后,攻關組對所有減速機、齒輪箱以及電機風機的潤滑液位和冷卻風量進行全面檢查,對設備功能精度等方面進行優化,避免提速后設備溫度升高。最后,攻關組按照“逐步提速、關注運行”的原則,分時段對產線進行提速,及時組織機電維修巡檢人員對設備的運行溫度、電流以及力矩等參數進行記錄,摸索出設備最佳的運行狀態。經過為期3天的速度優化,河鋼衡板拉矯線順利實現提速目標,各項指標運行良好。