此次改造之前,該廠3號燒結(jié)機(jī)脫硝SCR系統(tǒng)采用外置式熱風(fēng)爐進(jìn)行補(bǔ)燃。由于外置式熱風(fēng)爐設(shè)計缺陷導(dǎo)致熱風(fēng)煙道出現(xiàn)頂部硅酸鋁保溫磚坍塌等情況,存在較大安全隱患。另外,外置式熱風(fēng)爐投運(yùn)時煤氣用量較大,受煤氣管網(wǎng)壓力波動影響,嚴(yán)重時出現(xiàn)煤氣供應(yīng)不足、升溫困難等問題,影響燒結(jié)煙氣超低排放的穩(wěn)定運(yùn)行和達(dá)標(biāo)。
為此,該廠3號燒結(jié)機(jī)SCR補(bǔ)燃系統(tǒng)節(jié)能改造項目于2022年立項,2023年6月—9月份正式實施,6月—8月份先后完成煙道外部閥門管道、平臺搭建以及電氣控制系統(tǒng)等設(shè)施的施工安裝工作,3號機(jī)孔板燃?xì)饬髁坑嬘?月底完成安裝,經(jīng)公司專業(yè)校準(zhǔn)驗收后于2023年9月11日接入系統(tǒng),并完成改造前外置式熱風(fēng)爐基礎(chǔ)參數(shù)的計量。2023年9月21日—24日,該廠利用燒結(jié)機(jī)停機(jī)檢修時間,完成煙道內(nèi)部內(nèi)置式直燃爐倒流板、燃燒器、燃燒室以及支撐管等設(shè)施的改造工作。
該項目采用等離子點火-內(nèi)置式直燃爐及點火系統(tǒng),配套建設(shè)電氣、儀表、控制系統(tǒng)及相應(yīng)的安全措施,等離子點火-內(nèi)置式直燃爐燃燒器布置于煙道側(cè)壁,對沖布置,火焰于煙道內(nèi)部燃燒,火焰較長,可以燃燒部分煙氣中的一氧化碳,在降低一氧化碳污染物排放的同時,可以明顯降低煙氣加熱裝置煤氣耗量。
在該項目改造期間,同時進(jìn)行了脫硫塔、增壓風(fēng)機(jī)等改造內(nèi)容。脫硫塔改造后,解決了堵塞問題,通流面積增大,阻力降低,煙氣量增大;增壓風(fēng)機(jī)改造后,新風(fēng)機(jī)風(fēng)量比原有風(fēng)機(jī)風(fēng)量提高了近11.3%,改造后噸燒結(jié)礦煙氣量提高了約15%。依據(jù)技術(shù)協(xié)議約定,在同等煙氣、燃?xì)鈪?shù)條件下的條款進(jìn)行節(jié)能測算,按照附件《項目節(jié)能情況說明》驗證后的公式計算節(jié)能率,該項目功能考核期間節(jié)能率為17.5%,大于技術(shù)協(xié)議約定的節(jié)氣率10.8%的要求,滿足功能考核驗收條件。