今年以來,泉州閩光煉鋼廠緊盯“對(duì)標(biāo)挖潛,降本增效”的生產(chǎn)經(jīng)營主題,瞄準(zhǔn)國內(nèi)先進(jìn)指標(biāo),扎實(shí)開展各項(xiàng)降本增效工作,始終堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,聚焦難點(diǎn)、重點(diǎn)問題,一抓到底,強(qiáng)化責(zé)任、主動(dòng)作為,加快推進(jìn)各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破。
今年一季度,為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,煉鋼廠連鑄車間為充分挖掘連鑄機(jī)高效、低耗、低成本生產(chǎn)潛力,滿足系統(tǒng)匹配需求,積極組織技術(shù)人員開展連鑄機(jī)拉速提升攻關(guān)活動(dòng)。
連鑄機(jī)拉速提升是一項(xiàng)綜合技術(shù),連鑄車間通過對(duì)結(jié)晶器冷卻水系統(tǒng)及噴嘴參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,將切前輥道冷卻用水由二冷水改為設(shè)備水,冷卻比水量從1.15Kg/L提升至1.25Kg/L,提高冷卻強(qiáng)度;自主創(chuàng)新改造,在拉矯后增加并優(yōu)化噴淋段冷卻控制系統(tǒng)以解決高拉速切割漏問題;優(yōu)化調(diào)整火焰切割割槍擺速以解決高拉速鑄坯割不斷問題。
經(jīng)過一系列技術(shù)攻關(guān)優(yōu)化,第一季度煉鋼廠連鑄單流平均拉速突破3.2m/min,創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。班產(chǎn)爐數(shù)也由原來20爐提升至22爐,最高達(dá)到23爐。在第一季度高爐鐵水產(chǎn)量無法滿足煉鋼廠滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下,實(shí)現(xiàn)“兩爐對(duì)一機(jī)”、“三爐對(duì)兩機(jī)”生產(chǎn)模式,避免頻繁開停爐和開停機(jī),大大降低了生產(chǎn)工序能耗和耐輔材消耗,為公司紓困解難貢獻(xiàn)力量!