近日,中央廣播電視總臺CCTV2央視財經《經濟半小時》欄目走進寶鋼,以“傳統制造‘變形記’:當鋼鐵遇到‘大模型’”為主題,就公司數智化轉型過程中的探索與實踐進行了深度報道。
當鋼鐵行業擁抱AI,0.5毫米瑕疵瞬間被識別,停機次數減少50%,工藝穩定性提高20%,AI助力冶煉品質提升。
在上海,一家鋼鐵企業,連續退火爐主操作員蘇平有了機器人和AI的助力,不但能及時得到機器人的提醒,還可以精準地為退火爐升溫或降溫。
連續退火爐,作為鋼鐵生產線上的關鍵一環,其工作原理是通過精確的溫度控制,對帶鋼進行加熱、均熱、冷卻等一系列熱處理過程,以確保帶鋼達到所需的物理和化學性能。這個過程中,帶鋼的移動路徑至關重要,任何微小的偏差都可能影響最終產品的質量。
在AI技術應用之前,連退爐的帶鋼跑偏讓工作人員非常頭疼。人工監控難以做到百分之百的精確,帶鋼跑偏不僅會導致斷帶事故,造成生產中斷,還會引發設備損壞和原材料浪費。斷帶最嚴重的后果就是停掉退火爐,這一停機通常要持續三十幾個小時。
寶鋼股份冷軋廠1730冷軋工場管理作業長侯健衛:“我們一天基本上2300噸到2500噸的產量,如果停機35小時基本上要減少4000多噸的產量,我要處理斷帶、要開爐、要降溫,處理好了以后還要升溫,這個時候產量是沒有的,但是能源、氣、電等等都在浪費損失。”
現在,人工智能技術為爐內快速傳動的鋼帶增添了一套“自動駕駛輔助系統”。通過智能監測和自動調整,AI系統能夠確保帶鋼在爐內穩定運行,大大降低了跑偏的風險。
溫度高達800攝氏度的爐內,溫差的微小波動都可能導致鋼材性能的天壤之別。AI技術還幫助連續退火爐進行溫度控制,確保不同規格品種的鋼材產品品質。通過 AI技術,生產流程變得更加智能化。
寶鋼股份數據AI部部長肖蘇:“AI上線以后,產量大概提高了3%,大概一年兩萬噸左右,停機次數減少了50%左右,整個工藝的穩定性提高了20%左右,應該說效果還是非常好的。”
目前,這家鋼鐵頭部企業制定了以“AI+”為標志的新一輪數智化轉型戰略,計劃在未來三年內打造1000個以上的AI賦能應用場景。“AI+”正在延伸到了生產、管理的每一個細枝末節。他們為新能源汽車生產的板材要求非常高。如今,他們應用AI在線表面質量檢測,利用高速攝像頭和先進的圖像處理技術,對鋼材表面進行實時監控和分析。
鋼帶以每分鐘近400米的速度在機器上傳動,通過在線表面檢測系統,在控制室的顯示器上,可以清晰看到實時的檢測數據。這就如同高速公路上的電子警察,高速攝像機會對帶鋼表面進行高速抓拍,能夠檢測到最小0.5毫米的瑕疵。
冷軋產線所生產的每一寸產品,都要經過如此細致精準的檢測,而這在過去很難實現。
寶鋼股份數據AI部部長肖蘇:“我們傳統的表檢,基本上對缺陷的識別率只能做到85%到90%,按照AI的方法進行升級,目前能做到95%。”
2024年是這家鋼鐵企業全面推進AI戰略轉型的元年,他們正式投運的AI算力中心也是國內首個鋼鐵行業的AI算力中心,在這里,這些服務器承載著整個鋼鐵行業大模型的數據處理與訓練任務,將探索AI大模型在鋼鐵行業的應用,不僅涵蓋高爐、煉鋼、工藝控制、性能預測和質量檢測,還包括新鋼種研發、風險防控等多個專業領域,推動鋼鐵生產流程的智能化升級。