今年初以來,陜鋼龍鋼煉鋼廠始終把產品質量放在首位,嚴格遵循轉爐工藝要求,每一個環節都精益求精,用心冶煉“滿分鋼水”。
該廠從細處著手,一方面根據生產經營目標,將各項指標任務細化分解,緊緊圍繞提升“碳溫協調”的終點控制目標,增強全員執行工藝制度的自覺性;另一方面加強轉爐冶煉過程管控,穩定轉爐爐型。同時,其還提前了解鐵水、廢鋼情況,通過槍位控制和渣料動態調整,提升終點命中率;通過提升濺渣護爐質量,降低耐材成本,保障爐況安全運行;通過對關鍵指標“爐爐算、班班盯、日通報、周總結”,在保證鋼水質量100%的同時,實現成本最低。
轉爐煤氣回收率是“負能煉鋼”指標中的重要一項,也是降低煉鋼工序生產成本的重要一環。
該廠接管三閥組后,迅速成立煤氣回收攻關小組。煤氣攻關小組成員們克服內外部重重困難,一方面建立轉爐煤氣回收數學模型,根據碳平衡反推理論煤氣回收量;另一方面調整重錘開度、回收條件設置、風機轉速、三通閥、水封逆止閥動作時間等。同時,他們還從自動化方面對煤氣回收涉及因素進行自動采集統計,通過統計吹煉時間、回收時間,精準計算可回收空間,在確保安全、環保、穩定生產的前提下,收獲喜人的攻關成果。該煉鋼廠老區轉爐單爐回收時間較攻關前指標延長了20秒,新區轉爐單爐指標延長了50秒,同時重錘開大區間延長150秒,煤氣回收較攻關前指標提升4.63立方米/噸,創效485萬元。
面對嚴峻的市場形勢,該廠按照“四級成本管理+精益管理”要求,結合全員賽馬機制、一人一表及工段月度指標,將各項指標由工段到班組再到崗位逐級進行分解,編制全員降本增效管控手冊,全面推行精益管理,形成班清算、日統計、周匯總、月評比機制,實現“千斤重擔人人挑,人人身上有指標”。