中間包浸入式水口是鋼鐵企業(yè)連鑄工序的關鍵設備之一,其性能的穩(wěn)定性和更換效率直接關系到生產線的連續(xù)性和產品質量。“換水口過程往往會對生產節(jié)奏造成較大影響。”李鑫回憶起自己剛參加工作時更換水口的場景。這種傳統方式需要停機后才能完成拆卸舊水口、安裝新水口的操作,耗時長、效率低。后期,即便是使用液壓專用工具實現了快換,但由于“板間夾鋼”現象的存在,快換成功率也僅能達到約75%。更換完畢后,崗位職工難免還要“提心吊膽”,因為一旦板間夾鋼,就會影響鑄坯質量,甚至發(fā)生氧化竄鋼,造成生產事故。“必須想辦法提高水口快換的成功率。”李鑫把這樣的想法從曾經的中包工崗位一路帶到了技術主管崗位。十幾年間,提高生產效率、降低生產成本的初衷從未改變。2021年,薄板廠確立了《連鑄水口快換》項目,歷經3年攻關,最終取得顯著成效。
中間包一旁的平臺上,一米多高的烘烤裝置上方不斷噴出長長的火舌。水口在這里加熱至一定溫度后才可以更換。記者注意到一個細節(jié):水口板面看起來又黑又亮。詢問崗位人員得知,那是提前涂抹的石墨。
如何做到不夾鋼、不竄鋼,是攻關的關鍵難點。有鋼才會夾鋼。那么,水口中的鋼水是哪里來的?攻關團隊在研究更換流程后分析出導致夾鋼的主要原因,一是結晶器鋼水液位過高產生虹吸,水口內存留部分鋼水。二是水口板面的鋼制外殼沾鋼。而在板面涂抹石墨這種隔絕鋼液材料的創(chuàng)新性應用,目的就是為了防止沾鋼。
除此之外,項目還重新設定結晶器液位下降高度,準確定位水口內鋼液殘留,精準把握快換時機,最終快換成功率達到100%,達到行業(yè)先進水平。這一快換技術的應用讓鑄機生產效率更高,水口性能更穩(wěn)定,產品質量更有保障,年創(chuàng)經濟效益可達380余萬元。