4月1日,6至20毫米厚度規格的Mn13高錳耐磨鋼熱軋板從安陽鋼鐵二煉軋作業部150噸轉爐—爐卷軋機產線順利下線,這是該作業部經過前期試生產后,首次批量冶煉并軋制該系列鋼種,標志著該作業部全流程特鋼生產再次邁出了堅實一步。
高錳耐磨鋼具有高的抗拉強度、塑性、韌性以及無磁性,常用于電子、醫療、石油化工、機械制造等設備中的耐磨件,已成為新一代耐磨鋼選材的必然發展趨勢。為確保此次Mn13高錳耐磨鋼順利批量生產,二煉軋作業部結合前期生產經驗,多次召開生產準備會,系統分析當前存在的問題,對設備、工藝、操作等進行優化升級。
針對煉鋼生產周期長的難題,該作業部通過提升轉爐終點溫度、增加氬站合金添加量、調整冶煉工藝路線等措施,實現煉鋼生產周期的大幅度降低;針對該鋼種傳熱不好、收縮量大,影響連鑄生產穩定性的問題,該作業部積極采用弱冷控制,合理控制鑄機拉速,減少扇形段內坯殼收縮量,杜絕結晶器液面波動,實現鑄機生產的穩定順行;針對爐卷機組軋制過程中易出現的中間縱裂和軋制分層的問題,該作業部全方位挖潛軋制能力極限,提前確認設備工況,提升設備功能精度,優化層流冷卻系統,精確控制板坯溫度,最終實現了Mn13高錳耐磨鋼的順利批量生產。