武鋼煉鐵廠在武鋼股份占據(jù)能源消耗半壁江山,為切實降低能耗水平,該廠在實踐中潛心摸索,力求達(dá)到高產(chǎn)和低耗的最佳平衡點(diǎn),向風(fēng)溫要效益,七高爐取得階段性成果,風(fēng)溫達(dá)1235℃,水平領(lǐng)跑國內(nèi)各大高爐。
風(fēng)溫一直是高爐冶煉中最廉價的熱源介質(zhì),它利用高爐和轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的煤氣作為燃料,起到回收再利用的作用。風(fēng)溫每提高100℃,可降低焦比15千克/噸。過去,武鋼風(fēng)溫一直在較低水平徘徊,隨著原燃料條件不斷改善、高爐操作水平穩(wěn)步提升,為風(fēng)溫高效利用創(chuàng)造了有利條件。
煉鐵廠緊緊抓住這一有利時機(jī),將提高風(fēng)溫水平作為節(jié)能降耗主攻方向,力求最大程度提高風(fēng)溫使用。自2012年起,風(fēng)溫使用有了大幅提升。去年,該廠進(jìn)一步將七高爐風(fēng)溫達(dá)1230℃作為科技攻關(guān)項目之一,開展針對性攻關(guān)。
該廠專門成立七高爐爐況管理小組,由廠領(lǐng)導(dǎo)牽頭,對高爐進(jìn)行全面分析、判斷。管理小組從細(xì)節(jié)抓起,制訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮鞣桨福蓪<覍彾ê髮嵤_保爐況穩(wěn)定,為提高風(fēng)溫使用創(chuàng)造有利條件。
在操作上,采用“最高風(fēng)溫”操作方針,關(guān)閉高爐冷風(fēng)大閘,雖然這個方案在操作上具有一定風(fēng)險性,但相當(dāng)于減少了一項調(diào)劑爐況的常用手段,在生產(chǎn)、設(shè)備系統(tǒng)高效協(xié)同配合下,確保了方案實施的安全性。
與此同時,他們大力優(yōu)化熱風(fēng)爐操作,合理調(diào)節(jié)空燃比;運(yùn)用節(jié)能設(shè)施,通過特殊裝置將熱風(fēng)爐燃燒需要的空氣、煤氣進(jìn)行加熱,提高燃燒效果,降低能源消耗。
廠領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和現(xiàn)場職工一起開展針對性攻關(guān),減少熱量損失,保證高風(fēng)溫使用。同時,引進(jìn)煙氣含氧量測量系統(tǒng),提高燒爐技術(shù),實現(xiàn)優(yōu)化燒爐。
風(fēng)溫達(dá)1230℃以上后,為確保熱風(fēng)系統(tǒng)安全、長壽,七高爐還制訂了一套完善的熱風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備巡檢制度,利用紅外線成像測溫技術(shù),每周一、三、五進(jìn)行拉網(wǎng)式高溫隱患清查,做好隱患的臺賬記錄,重點(diǎn)隱患及時處理,一般隱患中夜班加強(qiáng)監(jiān)護(hù),還對上下部制度進(jìn)行調(diào)整,降低人為因素干擾。
通過攻關(guān),七高爐風(fēng)溫由1145℃提升至1235℃,且高爐爐況保持長期穩(wěn)定順行,能耗持續(xù)降低,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1700多萬元。在七高爐高風(fēng)溫的引領(lǐng)下,煉鐵廠高爐風(fēng)溫由2011年的1154℃逐年上升,今年上半年已達(dá)1203℃的高水平。