武鋼煉鐵廠在武鋼股份占據能源消耗半壁江山,為切實降低能耗水平,該廠在實踐中潛心摸索,力求達到高產和低耗的最佳平衡點,向風溫要效益,七高爐取得階段性成果,風溫達1235℃,水平領跑國內各大高爐。
風溫一直是高爐冶煉中最廉價的熱源介質,它利用高爐和轉爐產生的煤氣作為燃料,起到回收再利用的作用。風溫每提高100℃,可降低焦比15千克/噸。過去,武鋼風溫一直在較低水平徘徊,隨著原燃料條件不斷改善、高爐操作水平穩步提升,為風溫高效利用創造了有利條件。
煉鐵廠緊緊抓住這一有利時機,將提高風溫水平作為節能降耗主攻方向,力求最大程度提高風溫使用。自2012年起,風溫使用有了大幅提升。去年,該廠進一步將七高爐風溫達1230℃作為科技攻關項目之一,開展針對性攻關。
該廠專門成立七高爐爐況管理小組,由廠領導牽頭,對高爐進行全面分析、判斷。管理小組從細節抓起,制訂嚴謹的操作方案,由專家審定后實施,確保爐況穩定,為提高風溫使用創造有利條件。
在操作上,采用“最高風溫”操作方針,關閉高爐冷風大閘,雖然這個方案在操作上具有一定風險性,但相當于減少了一項調劑爐況的常用手段,在生產、設備系統高效協同配合下,確保了方案實施的安全性。
與此同時,他們大力優化熱風爐操作,合理調節空燃比;運用節能設施,通過特殊裝置將熱風爐燃燒需要的空氣、煤氣進行加熱,提高燃燒效果,降低能源消耗。
廠領導、技術人員和現場職工一起開展針對性攻關,減少熱量損失,保證高風溫使用。同時,引進煙氣含氧量測量系統,提高燒爐技術,實現優化燒爐。
風溫達1230℃以上后,為確保熱風系統安全、長壽,七高爐還制訂了一套完善的熱風系統設備巡檢制度,利用紅外線成像測溫技術,每周一、三、五進行拉網式高溫隱患清查,做好隱患的臺賬記錄,重點隱患及時處理,一般隱患中夜班加強監護,還對上下部制度進行調整,降低人為因素干擾。
通過攻關,七高爐風溫由1145℃提升至1235℃,且高爐爐況保持長期穩定順行,能耗持續降低,產生經濟效益1700多萬元。在七高爐高風溫的引領下,煉鐵廠高爐風溫由2011年的1154℃逐年上升,今年上半年已達1203℃的高水平。